炼铁厂工作总结
炼铁厂工作总结 炼铁厂工作总结篇一:时光流逝,斗转星移,不知不觉中 xxxx 年已然走过,一年 来有产量提升带来的喜悦,也有炉况波动带来的低迷,有定置卫生工作的提高,也有 安全工作的隐忧,风风雨雨中见证了 3#高炉的发展、回顾过去的一年,我车间在公司, 分厂的正确领导下,完成可今年的生产指标,和各项经济指标,为了明年工作更好的 持续提高,现就 xxxx 来的工作总结如下: 一、3#高炉生产情况 3#高炉去年完成生铁产量万吨本年度计划产量万吨,实际完成吨。高炉最高利用 系数达到 t/m3d,焦比公斤;煤比公斤。 二、节能降耗 本年度对 3#高炉生产而言有着较为大的挑战,随着国家环保形势的严峻,经过公 司和厂领导的研究,从 xxxx 年 2 月开始高炉炉前及各岗位涉及到冒烟的地方对现有的 除尘设备进行了全面的改造,尤其是炉前除尘设备,新增大沟除尘罩,渣沟除尘罩, 并把小沟除尘原来的半封闭状态改为了全封闭,并对出铁厂及卷扬返矿粉放粉处,煤 气除尘,环保除尘处的扬尘处做了全方位的封闭。根据现场实际情况,因为环保除尘 箱体顶部在夏季下过大雨以后,由于夏季雨势大容易造成箱体内部进水,进水后造成 除尘效果不好,降低除尘设备能力,经过分析,及论证,决定对环保除尘箱体进行全 面改造,改造后,上述问题得到了解决,实现了环保要求。 为了响应公司的节能降耗的方针,在今年 2 月份 2#高炉热风炉换球的过程中,将 2#高炉更换 热风炉耐火球的过程中将筛出的粉末,收集起来,用在自制挡口料内,节约了一 部分配料过程中的耐火材料,起到了变废为宝的作用。6 月份经过公司领导及厂领导 研究决定,在高炉检修过程中,3#高炉粒化水池清理时的排水问题,由于清理粒化水 池时需要将池内的水全部放掉,检修完成后需要重新补水,就此问题进行研究,最终 决定在粒化场地上砌筑围墙,在检修时存水用,在后来的两次检修中,充分的验证了, 粒化厂地砌筑围墙,每次在清理粒化水池时节水 2000 余方,既解决了粒化清理水池时 的排水问题,又加快了清理完水池后的补水速度。 经过去别厂的考察,最终决定将 3#高炉使用的烧结的筛子由原来的上 8mm 下 5.5mm 的筛子更换成上 6mm 下 4mm,使烧结的成品率得到了大幅度的上升,有效的降低 了烧结返粉,降低了二次烧结造成的浪费,给公司创造了利益。 三、员工技能培训 为了加强员工日常对使用设备的更加了解,便于设备的日常维护及,就此问题对 各岗位又加强了设备维护维修及保养课程,特制订了设备培训课程,课程由 3#炉车间 组织,并由设备负责人备课,集体组织培训,对新进厂员工及,岗位老工人的日常操 作,及设备使用注意事项进一步的加深了印象。除了对设备培训进行了集体组织外, 还对 6S 定置管理作了全员动员,集体学习更进一步的加强员工对 6S 管理的进一步认 识。除了上述的有组织的培训外,在每周一题的基础上,又增加了一部分岗位知识的 学习,并在年底进行了全员考试,测评的活动。 四、安全、长寿 安全会上对员工进行安全教育,每周三工段进行安全隐患排查,降低安全事故风 险。规范职工操作,减少习惯性违章。加强了劳保防护用品的检查力度,降低事故风 险。 4 月份 3#炉车间对本车间的安全隐患彻底自查,对自查存在的安全问题,进行了 逐一整改。坚决做到将安全隐患消除在萌芽之中。尤其是今年的新安全生产法的颁布 实施,3#高炉更是组织跟班组工段积极的学习并落实。 高炉的正常生产过程中,发现侧壁温度急剧升高,最高点二层侧壁 121°3 月 24 日达到了最高值 572℃,已超出了正常的温度范围,就此问题公司领导非常的重视, 经过公司领导及分厂研究决定采取护炉措施,在护炉的过程中,采取了使用高钛炮泥, 高炉热面注浆,等多种新工艺,在公司领导的建议下将高炉上所用的长度为 480mm 的 风口套,全部调整为长度 520mm 的风口套,并在经过一段时间的护炉最终侧壁温度也 逐步的下降到了 500℃以下,现 328°最高 503℃。此次护炉起到了很好效果,对高炉 的长寿,也奠定了一定的基础。 五、日常操作,设备及检修 在原料、设备较为稳定的阶段,为降低成本,炉况上采取高碱度进行低硅冶炼, 炉况稳定性略好。入炉原料品位基本合适、渣量及炉渣成分多高炉透气性的影响较大, 铁中硫处于低位运行, 在加上钛护炉,铁水流动性变差。但高炉在日常生产中经过不断的摸索,以找到 合适及合理的操作制度。重视高炉下部操作制度,加长了风口小套的长度(由 420mm 逐渐调整为 520mm),使炉况的稳定性得到提高。 煤气分布是本年度控制的重点,煤气流稳定性差,边缘和中心气流时有过分发展 的现象,严重时造成吹翻事故,顶温瞬间上升至 500~700℃,不得以只能拉风操作, 就此情况,分别对高炉矿批使用及装料制度多次进行调整,在这样的生产条件下找到 最合适的装料制度,以稳定高炉的正常生产,通过上下部调剂的相结合煤气流分布得 到好转。 今年的 10 月 8 日因为高炉检修 3#高炉停产闷炉 3 天,于 10 月 11 日下午 19 点送 风恢复,在恢复过程中出现大批烧套的现象,给炉况恢复造成了很大的困难,经过 8 天的恢复,终于恢复正常生产,此次恢复炉况,为今后的生产积累了宝贵的经验。 xxxx 年的检修工作中 1 月至 10 月的检修过程中 3#高炉按照正常检修计划认真的 完成了各项检修任务,尤其是 3#高炉在 10 月 9 日闷炉的 2 天时间内更是对高炉上使 用的几项主要设备进行了更换,上料系统的的两辆罐车及料车钢丝绳,槽下环保除尘 风机的风叶,粒化的主皮带,等多个主要设备。为 3#高炉在今后一段时间内的正常生 产,打下了一定的基础。 六、今后的发展方向 加强教育,控制过程;严查违规,落实考核;遵章守纪,远离事故。遵循炼铁生 产规律,坚定信心。坚决贯彻执行“安全,环保,节能、降耗、优质,稳产、高效, 长寿”生产方针。为配合上述要求特制定以下生产计划: 1、加强安全环保教育,提升职工的安全及环保意识;加强敏感部位的环保管理, 杜绝人为事故及人为污染事件发生。 2、对 6S 管理进一步细化,巩固 6S 成果,营造良好的工作环境。3、进一步加强 节能降耗的管理,坚决杜绝浪费现象。 4、进一步提高炉内操作及炉前出铁操作,加强各项考核制度的管理,确保高炉顺 行生产。 5、制定了突发事故应急预案并进行了模拟、及演练的培训,有效的降低突发性事 故造成的影响。 6、完善炉况失常预警机制,实现高炉长期稳定顺行,减少不可承受的炉况波动。 7、日常调剂要结合原料、炉况及时制定操作方针,减少炉况波动。 8、继续摸索炉况长期稳定顺行的操作制度,上部通过发展中心气流、下部尽可能 保证炉缸长期活跃来进行调整。 9、在炉况稳定的基础上,继续探索上下部调剂,扩大矿批,降低渣量,合理煤气 分布,提高煤气利用; 10、深化设备点检,加强日常维护,注重因果关系,避免突发事故,完善应急预 案。定人包机进一步落实责任,保持频次,谋求点检深度。 炼铁厂工作总结篇二:xxxx 年的工作已接近尾声,回顾今年炼铁厂的生产经营工 作,在公司各位领导、各部门的关心指导下和炼铁厂广大干部职工的积极努力工作下, 按照公司的总体要求,炼