汽轮机技术员个人技术总结
汽轮机技术员个人技术总结汽轮机技术员个人技术总结 篇一:汽机专业技术工作总结 汽机专业技术工作总结 本人 1976 年毕业于哈尔滨电力学校汽轮机专业,从事汽轮机专业已 37 年, 1976 年~1983 年在呼伦贝尔电业局电力安装工程处,从事发电厂汽轮机安装工 作,任汽轮机技术员。1983 年 3 月调入东海拉尔发电厂,任汽机分场技术员, 1994 年,调入安全生产部,任汽机专责工程师,1992 年通过工程类工程师资格 的行业评审,晋中级职称。在从事汽轮机运行、检修管理的工作中,积累了丰富 的工作经验, 为我国电力建设和电力生产做出了较大的贡献,下面把我多年来在 专业技术工作中所取得的成绩总结如下: 1、25MW 机组胶球清洗装置改进:1993 年,对东海拉尔发电厂 2 台 25MW 机 组胶球清洗装置进行改造,由活动式改为固定式,解决了原胶球清洗装置收球率 低不能正常投入而需人工清洗凝汽器的问题,改造后胶球系统收球率 100%。此 项目荣获 1993 年伊敏煤电公司科技成果二等奖。本人在此次改造中起着重要作 用。 2、锅炉及热网补水改用循环水余热利用:1996 年,进行 25MW 机组循环水余 热利用改造, 将机组的循环水输送到化学水处理室,进行处理后作为锅炉和热网 的补水;充分利用循环水的余热。改造后取消了生水加热器,提高了机组的经济 性。本人在此次改造中起着重要作用,此项目荣获 1996 年伊敏煤电公司科技成 果三等奖。1999 年,本人撰写论文《循环水余热利用及节能效果》,在《节能 技术》编辑部,黑龙江省能源研究会优秀论文评审中被评为壹等论文。 3、解决#1 机组调速系统工作不稳定,负荷摆动问题:#1 机组调速系统工 1 1 / 1212 作不稳定,负荷大幅摆动,严重威胁机组的安全运行。经过组织专业研究、 分析及试验, 确定是危急遮断油门上油门活塞的排油孔的位置偏离设计位置,阻 碍排油, 使保护油路各滑阀间隙的泄油不能及时排出而进入速闭油管路,推动错 油门上移,使调速系统不能正常调节而形成摆动。改进措施是:在油门活塞上重 新钻孔使排油通畅, 消除系统摆动, 改进后调速系统工作正常。 此项目荣获 1996 年伊敏煤电公司科技成果四等奖。 4、主持25MW 机组锅炉连续排污扩容器疏水装置改造:锅炉连续排污扩容器 的疏水器厂家设计为吊桶浮子式疏水器,此装置关闭不严内漏严重,运行中连续 排污扩容器无水位运行,将锅炉连续排污中的蒸汽白白浪费掉。为此将此疏水器 改为液压水封疏水装置,改造后连续排污扩容器水位稳定,不需维护,回收了蒸 汽,减少了热损失。此项目荣获 1996 年伊敏煤电公司科技成果四等奖。 5、主持#1、2 机组 PYS—140 型除氧器及补水系统的节能改造: #1、2 除氧器为喷雾淋水盘式大气式除氧器,运行中排汽带水严重。存在着 疏水泵打水困难疏水箱满水溢流现象。1997 年主持对#1、 2 除氧器及补水系统进 行改造,具体措施是:(1)在除氧器头部加盖挡水装置并在排氧管上安装节流 孔。(2)将进入除氧器的疏水与凝结水分开,疏水经喷嘴单独进入除氧器。改 造后除氧器消除了排汽带水现象。疏水箱不满水不溢流减少了热损失,疏水泵打 水快可间断运行降低了厂用电。此项目荣获 1996 年伊敏煤电公司科技成果三等 奖。本人撰写《PYS—140 型除氧器及补水系统节能改造》,在《节能》杂志 2021 年第 2 期发表。 6、厂内热网系统补水改造设计:厂内热网系统补水箱设计在主厂房 25 米 2 2 / 1212 层,补水阀门为手动调节。1、由于热网循环泵入口静压高使热网供水压力升 高大于暖气片的工作压力,因此经常发生暖气片崩裂现象,2、由于我厂热网循 环水与生活热水为同一个系统,生活热水用量不恒定,时大时小。人工调节热网 补水量不及时,经常发生热网补水箱满水溢流现象。1999 年,对厂内热网补水 系统进行改造,改进方案是:将热网补水箱改在热网加热站的屋顶,在补水箱内 安装浮子套筒式补水调节阀。改造后热网供水压力稳定控制在 0.4MPa 以内,补 水调节阀根据用水量自动调节水量,此装置免维护。 7、修改#1、2 机组低真空改造辅机冷却水系统设计:在 2021 年#1、2 机组 低真空循环水供热改造中,对辅机冷却水系统设计不合理的地方提出修改意见, 将辅机冷却水泵入口负压吸水改为正压进水, 将冷却水塔内增加取暖设备防冻改 为辅机冷却水伴热防冻。提高了辅机冷却水系统运行可靠性,解决了水塔冬季停 运后塔盆和进水管道防冻的问题。 8、#3、4 机组凝结水泵入口管道改造:#3、4 机组凝结水泵入口管道设计为 Φ159×4、5 的管道。其管径设计偏小,机组的凝结水不能及时排出。在机组试 安装期间对凝结水泵入口管道进行改造,将泵入口管道改为 Φ219×6 管道,改 造后消除了缺陷。 9、#3、4 水塔压力管道防冻设计:#3、4 机组冬季抽凝运行 1 台水塔停运, 该系统设计没有考虑冬季停运的水塔上水管道防冻的问题。在机组安装期间将 #3、 4 水塔进水管道安装了防冻阀门, 解决了冬季停运水塔进水管道的防冻问题。 10、主持#3、4 机组前汽封排汽系统改造:我厂#3、4 机组前汽封排汽设计 为三级排汽,第一级(靠汽缸侧)、二、三级排汽分别排至二、三、五段抽汽。 3 3 / 1212 此设计存在的问题是前汽封漏汽排泄不畅,汽封向外漏汽漏入前轴承箱使油 中带水,而且各排汽管道未安装阀门,使汽封排汽量无法调节。2021 年,对#3、 4 机前汽封排汽系统进行改造: 将前汽封一、 二、 三级排汽改排至下一级抽汽 (四、 五、六段抽汽),并在每路排汽管道安装阀门进行调节。改造后前汽封排汽 通畅,减少向外漏汽,解决了油中进水的问题。 11、#3、4 机组给水再循环系统改造设计:#3、4 机组给水再循环系统设计 为 Φ159×4 母管和 Φ133×4 分支管道, 再循环母管联络门和分支管阀门设计为 PN2.5MPa 阀门,而且再循环母管缺少联络门。当给水再循环系统有故障检修时 系统阀门不能关闭,必须 2 台机组全停才能检修。2021 年利用机组全停消缺的 机会, 对#3、 4 机组给水再循环系统进行改造, 将给水再循环管道改为 Φ133×12 管道,母管联络门和分支门改为 25MPa 阀门,在给水泵再循环母管上增加了联络 门数量。提高了给水再循环系统的安全性和可靠性。 12、主持#1、2 热网补水系统的节能改造:2021 年,主持对#1、2 热网补水 系统进行改造,将 50MW 机组的循环水补入#1、2 热网系统,回收利用了循环水 的余热,改造后回收利用了循环水的余热,提高了机组的经济性。撰写《某电厂 热网补水系统的节能改造》,在《节能》杂志 2021 年第 9 期发表。 13、#3、4 机组主蒸汽疏水系统改造:2 台 50MW 机组投产后,存在着主蒸 汽疏水故障检修时系统不能隔断、必须 2 台机组全停才能检修的缺陷,严重影响 机组的正常运行,2021 年利用机组全停消缺的机会,对 2 台机组主蒸汽系统进 行改造,将主蒸汽疏水改为单机组独立疏水系统,改造后疏水系统运行可靠。此 改造项目荣获 2021 年东海拉尔发电厂《合理化