工程质量事故典型案例
工程质量事故典型案例工程质量事故典型案例 RSS 打印 复制链接 大 中 小 发布时间:2021-09-13 21:04:02 我们收集了一些典型的工程质量事故案例。 这些案例涉及根本建立程序、 工程地质勘察、 工程设计、工程施工、材料供给以及质量检测等各方面。现列举一局部,供大家参考学习。 砼麻面 现象:砼外表局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。 原因分析: 1、模板外表粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼外表被粘损。 2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼外表粘结模板。 3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。 4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一局部气泡停留在模板外表。 预防措施: 模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充 分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板 涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实, 严防漏捣,每层砼均 匀振捣至气泡排除为止。 处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。 即将麻面部位用清水刷洗,充 分湿润后用水泥砂浆或 1∶2 水泥砂浆抹刷。 蜂窝 现象:蜂窝是指混凝土外表无水泥浆形成有蜂窝状的窟窿, 骨料间有空隙存在,露石子深度 大于 5mm,但小于保护层厚度的缺陷。砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形 成蜂窝状的孔洞。 原因分析: 1、砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子 多。 2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。 3、 未按操作规程灌注砼, 下料不当, 使石子集中, 振不出水泥浆, 造成砼离析。 4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好, 未振捣又下料。 5、模板孔隙未堵好,或模板支设不结实,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。 预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。采用电子自 动计量。砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间符合规定。 砼自由倾落高度一般不得 超过 2m。如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得 超过振动器作用局部长度的1.25 倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作 用半径的 1.5 倍;对细骨料砼拌合物, 那么不大于其作用半径的 1 倍。振捣器至模板的距离 不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm。砼 振捣时, 必须掌握好每点的振捣时间。 适宜的振捣现象为: 砼不再显著下沉, 不再出现气泡。 灌注砼时,经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动,立即停顿灌注,并在砼初 凝前修整完好。 治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用 1∶2 或 1∶2.5 水泥砂浆修补, 如果是大蜂窝,那么先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用 清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。 孔洞 现象:孔洞是指混凝土构造内存在着空隙,深度超过保护层厚度,但不超过构件截 面尺寸的 1/3,其局部地或全部地没有混凝土。砼构造内有空隙,局部没有砼。 原因分析: 1、在钢筋密集处或预埋件处,砼灌注不畅通,不能充满模板间隙。 2、未按顺序振捣砼,产生漏振。 3、砼离析,砂浆别离,石子成堆,或严重跑浆。 4、砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。 5、砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。 6、不按规定下料,吊斗直接将砼卸入模板内,一次下料过多, 下部因振捣器振 动作用半径达不到,形成松散状态。 预防措施: 1、在钢筋密集处,可采用细石砼灌注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。 机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。 2、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满,振捣不实,采取在侧面开 口灌注的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上灌注。 3、采用正确的振捣方法,严防漏振。a. 插入式振捣器采用垂直振捣方法,即 振捣棒与砼外表垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼外表成一定角度,约40°~45°。b. 振捣 器插点均匀排列,可采用行列式或交织式顺序移动,不混用, 以免漏振。每次移动距离不大 于振捣棒作用半径(R)的 1.5 倍。振捣器操作时快插慢拔。 4、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大 于 2m 时要用溜槽、串筒等下料。 5、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物;根底承台等采用土模施工时,要注 意防止土块掉入砼中;发现砼中有杂物,及时去除干净。 6、加强施工技术管理和质量检查工作。 对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准前方可处理 露筋 现象:露筋是指构件的钢筋未在或未完全在混凝土里。钢筋砼构造内的主筋、副筋 或箍筋等露在砼外表。 原因分析:1、砼灌注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。 2、钢筋砼构造断面较小,钢筋过密, 如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充 满钢筋周围。 3、因配合比不当砼产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆。 4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。 5、 砼保护层振捣不密实, 或木模板湿润不够, 砼外表失水过多, 或拆模过早等, 拆模时砼缺棱掉角。 预防措施:1、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。 2、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m 左右在钢筋上绑 一个水泥砂浆垫块。 3、钢筋较密集时,选配适当的石子。 石子最大颗粒尺寸不得超过构造截面最小 尺寸的 1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。构造截面较小, 钢筋较密时,可用细石砼灌注。 4、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 在钢筋密集处,可采用带刀片的振 捣棒进展振捣。 保护层砼要振捣密实。 灌注砼前用清水将木模板充分湿润, 并认真堵好缝隙。 5、砼自由顺落高度超过2m 时,要用串筒或溜槽等进展下料。 6、拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。 7、操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。 治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用 1∶2 或 1∶2.5 水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石 砼捣实,认真养护。 缺棱掉角 现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 原因分析:1、木模板在灌注砼前未湿润或湿润不够, 灌注后砼养护不好,棱角处砼 的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。 2、常温施工时,过早撤除承重模板。 3、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。 4、冬季施工时,砼局部受冻。 预防措施:木模板在灌注砼前充分湿润,砼灌注后认真浇水养护。撤除钢筋砼构造 承重模板时,砼具有足够的强度,外表及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急, 注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处 的砼阳角,拆模后要用槽钢等将阳角保护好,以免碰损。冬季砼灌注完毕,做好覆盖保温工 作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。 治理方法: 缺棱掉角较小时, , 清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润