碱伤害事故案例
碱灼伤事故案例 一一 [案情介绍] 1981 年 10 月 18 日,“〞轮驶进某港,在所载的货物 中有一批烧碱。包装方式为钢制圆桶型密封容器,外用塑料薄膜,木 制托盘简易成组包装。卸货时港区采用的钢丝绳吊具没有支架, 起吊 时钢丝绳收紧后使包装件受勒, 导致塑料薄膜破损,并且因包装件受 力后钢桶受挤压,造成不同程度的损坏。进入仓库使用叉车归桩、堆 码时,包装破损的货物没有及时妥善处理。 桶储存的片状及珠状的烧 碱直接暴露在空气中。在该批货物卸货及储存的十余天, 先后造成了 40 余人的皮肤、眼睛灼伤。经采取紧急措施及时处理破损的烧碱桶 后,事故才得以有效控制。 [事故原因分析] 烧碱,正式名称为氢氧化钠,属第八类腐 蚀品,联合国编号 1823。在“三酸两碱〞中,氢氧化钠排行第四, 为强碱性腐蚀品。 氢氧化钠的工业用途相当广泛, 用于制造各种钠盐、 制皂、造纸、纺织、粘胶纤维、橡胶制品的再生、金属清洗、电解提 炼锌、镀锡、氧化物涂料、漂白等。投入运输的数量相当大。氢氧化 钠具有极强的吸湿性, 一旦暴露在空气中即能大量吸收水份和二氧化 碳。 固体状的氢氧化钠吸收水份后形成糊状物, 同时放出大量的热能, 能使可燃物着火。受潮后的氢氧化钠或其浓溶液对铝、锌、锡等金属 有腐蚀性,反响时放出氢气,与各种酸类反响剧烈,与铵盐类物品也 能发生化学反响。不仅如此,氢氧化钠还能与玻璃的主要成分二氧化 1 / 12 硅反响,生成易溶于水的硅酸钠,从而使玻璃腐蚀。因此,对于使用 玻璃或瓷器皿为包装容器储存氢氧化钠溶液(俗称液碱)的, 要特别注 意,尽管这种反响相当缓慢,但仍然会因腐蚀而使包装易于破损。氢 氧化钠的浓溶液能使不溶于水的活体组织成为能溶于水的酸脂钠和 醇,因而丝、毛织物的活体组织会受到强烈的腐蚀。人体皮肤接触后 就会被严重灼伤。但凡与水能迅速反响的腐蚀品会生成烟雾状物质, 对人体的眼睛、咽喉及肺部产生强烈的刺激作用,而且有毒。人体组 织沾染上氢氧化钠的浓溶液后, 就会因其强烈的吸附力而无法及时去 除,这期间还会通过皮肤等组织吸收,造成全身中毒,因此化学灼伤 较难痊愈。 [案例评议] 烧碱的强腐蚀性应该是众所周知的,然而在装卸 作业中的某些环节往往容易被无视。 本案所反映出来的事实是:一场 本来可以防止的伤害事故,由于装卸工艺落后,使用工具不当而人为 地发生了。 烧碱与其他具有强烈腐蚀性的酸类一样,给运输、装卸企业 带来的问题是:由于其强烈的腐蚀能力会给包装容器造成损害。 在投 入运输后,这些物品的包装质量并不可靠,金属类包装易受腐蚀,抗 腐蚀能力较强的玻璃和瓷类包装却容易破损。 这就要求我们从事港口 作业的同志注意:一是尽可能使用机械等工属具, 使人体与其保持距 离,尽量防止直接接触;二是在搬运中做到轻拿轻放,防止撞击、振 动,绝对不可以翻滚、摔跌。如发现货物包装有破损、裂缝等,应当 2 / 12 立即停止作业;在采取合理的临时施救措施后,通知发货人立即将货 物提走。(最专业的平安生产管理-风险世界网〕 二二 1981 年 6 月 12 日某厂发生一起碱液灼伤事故 事故经过: 电解车间主任带着 4 名职工检修第一组二效蒸发器的 过料液压阀。21 时 30 分,当他们将阀门螺栓全部卸开,用工具撬下 阀门时,管尚存有 0.1~0.2Mpa 的压力将残留碱液压出,灼伤在场的 5 人,其中1 名工人的面、四肢、腹背部均被灼伤, 2~3 度灼伤面积 占 37%,其他四人轻伤。 原因分析: 〔1〕 车间主任等 5 名检修人员违反化工部制定的 《隔 膜法制烧碱生产平安技术规定》 关于“检修碱蒸发罐及碱管道时, 应 先泄压, 切断物质来源, 将罐物料冲洗干净, 然后进展检修〞的规定, 在检修过料液压阀前,未将二次蒸汽压力泄尽,未将管的剩余碱液放 净,也未对管线进展清洗,便盲目拆卸阀门; 〔2〕检修人员将阀门和管道间的连接全部拆除,未保存1 只, 以防阀门撬下后,大量物料喷出; 〔3〕检修人员违反化工部颁发的《化工企业通用工种平安操作 规程》关于“从事酸、碱危险液体设备、管道、阀门修理时,特别注 3 / 12 意面部、眼的防护,并戴橡胶手套等以防烧伤,……〞的规定,在换 碱液管线阀门时,未佩带必要的防护用具; 〔4〕车间主任违章指挥,作业人员违章作业。 教训:〔1〕严格执行化工部颁发的有关腐蚀性物料的设备、管 道平安检修的规定; 〔2〕各级领导和职能部门应在各自的工作围,对实现平安生产 负责; 〔3〕加强全厂干部、工人的平安思想和平安技术教育,使广阔 职工自觉遵章守纪的现象。 一起碱液烫灼伤事故 事故过程 2006 年 3 月 15 日 15 时,某化工厂合成车间熔硫岗位操作 工某,在向熔硫釜参加硫磺泡沫液过程中,发现压力升高,即开排 清液阀门向回收池排清液。此时,清液沉降槽正因去除沉碴而停用, 排清液管口接着一节 3m 长的旧消防水带。由于某把排清液的阀门开 得过大,接收的消防水带摆动出回收清液池外,某不假思索地赶过 4 / 12 去牵拉水带,想重新放入回收池。不料,摆动的水带溅出的少量热 清液(含碱)溅到他的面部和颈部,致其烫灼伤。在对某受伤处进展 一番清水冲洗后,为慎重对待,又将其送医院救治。 事故原因 直接原因 人的不平安行为。某在排放清液时,思想麻痹大意,阀门开得过大, 致使牵入清液回收池的消防水带摆动出池外,溅出的热清液致其烫 灼伤;某违反了操作规程,冒险蛮干,不是先关小或关住排清液的 阀门再去固定消防水带,而是在阀门开大、消防水带摆动剧烈的情 况下去牵拉消防水带;某没有按规定穿劳动防护用品,在不佩戴平 安防护面罩和穿防护靴的情况下,就去处理正在摆动的排清液消防 水带的异常情况。 间接原因物的不平安状态。接清液管的消防水带未 进展有效固定,致使排清液阀门开大时消防水带摆动过大,热清液 乱溅。管理因素1.清液沉降槽检修 监护人和同岗位操作人员发现接清液管的消防水带存在不平安隐 患,只是对某进展了提醒,但未进展严格及时的纠正、整改和彻底 消除。2.合成车间放松了对员工的平安管理,致使 出现了员工上岗操作不按规定穿戴劳动防护用品的违章行 为。3.合成车间碱液预防烫灼伤预案培训不到位, 操作工缺乏根本的平安意识和警觉性。 5 / 12 预防措施1.合成车间要编制熔硫岗位防止烫灼伤预 案,对岗位操作人员进展培训,并制成平安警示标牌,分别挂在半 脱和变脱熔硫釜处。2.合成车间要为熔硫岗位设备 检修编制一套完整的检修方案,并对岗位操作工、维修工进展认真 的培训,防止类似事故重复发生。3.合成车间要对 熔硫岗位的劳动防护用品(面罩、手套、长筒水靴)进展一次细致清 查,配置齐全,任何时候都不能缺少和破损,以确保操作人员的正 确穿戴。4.合成车间要把某烫灼事故编成案例,发 至全厂所有岗位,组织学习,举一反三,让所有人都吸取事故教 训。 一起强碱溶液灼伤事故的分析一起强碱溶液灼伤事故的分析 一起强碱溶液灼伤事故的分析 2000 年 12 月 26 日,省某化工企业发生一起热碱液喷出伤人事故, 造成 1 名检修人员面部灼伤。 一、事故经过 2000 年 12 月 26 日 21 时许,省某化工企业碱洗工段操作人员 某在对现场进