推行全面质量管理_提高仓储管理水平QC成果发布
推行全面质量管理 提高仓储管理水平 XXXXXXQCXXXXXXQC 小组小组 推行全面质量管理 提高仓储管理水平 一、课题选择 1、我段材料科是七十年代旧仓库基础上建立和发展起来的, 在多年重供应、轻管理的思想下,虽然有所建设,但变化不大,如 电器库料架还在使用木质料架,院内排水设施陈旧,下雨后容易积 水。 2、仓库布局不合理,设施简陋,不适应物资保管保养的需要。 3、局限于传统经验管理方法,仓储管理水平落后。 4、与《XXX 标准化仓库管理考核标准》差距大,急待解决。 5、只有运用全面质量管理方法,进行攻关,才能提高仓储管 理水平,确保物资供应,更好的为运输生产服务。 二、实施循环过程 根据全面质量管理的规划安排,自 2012 年 2 月份至 2012 年 12 月份止,在仓储管理活动中,实现三个循环,逐步提高物资管 理水平,以达到 XXXX 标准化仓库管理考核标准为目标,实施的三 个 PDCA 循环是: 第三循环 在第一次 PDCA 循环中,QC 小组按照《XXX 标准化仓库管理考 核标准》 ,针对我段仓储管理落后的现状进行全面的分析,把影响 仓储管理的直接因素和间接因素绘制了因果效果图。 第二循环 时间:改进提高 目标:细化管理程序,提高管理 水平,争取达到路局标准 化仓库考核标准。 防火工具不全 安全 管理 设备 料架老化 设 施 简陋 排水老化 人员 责任心不强 素质差 电线路混乱 原因 保 管 保 养 差 供应质量 不稳定 工作标准低 布局不合理 制 度不 健全 卫生条件差 仓 储 管 理 落 后 质量方法环境 通过以上分析,可以看出影响仓储管理质量的主要是五个方 面,一是人员业务素质低,二是设施简陋,三是管理方法落后,四 是客观环境差,五是制度不健全。针对以上问题, QC 小组制定了 对策表。 序号 1 现状对策标准负责人 科长 副科长 科长 副科长 完成日 期 2 3 4 没有明确的经济责任考健全完善经济责任考调 动 人 员 积 核制度,干与不干一个核制度,确定考核指极 性 和 责 任 样标心。 1、 每周进行一次业务1、全体人员 1、人员业务素质低 学习。应 达 到 应 知 2、工作分工不明确,易 2、健全岗位责任制, 应会。 造成拖拉、扯皮 明确分工2、职责分明 1、备齐防火工具 1、防火工具不齐全 2、整理各库电线路, 1、确保安全 2、库内电线路混乱,不 如插排等不的直接接2、安全防火 利于安全 触地面。 1、便于作业 1、 电器库内还使用木质 1、更新料架,利用角和 物 资 保 管 料架,不能承受过多物 铁、钢板自制料架。保养 资。 2、调整库存物资,合2、合理布局, 2、库内布局不合理 理调整布局便于管理 3、院内排水不畅,易造 3、修理排水管线3、院内无积 成积水 水 计划员 管库员 科长 副科长 计划员 管库员 在实施过程中,我们按对策表,把各项目标落实到人,把仓储 管理攻关与实际工作相结合,推进目标顺利进行,我们主要采取的 措施是: 1、针对人员业务素质低,我们开展业务学习活动,每周一下 午利用科内会议时间进行有计划、有步骤的业务学习活动,另外我 们还开展岗位练兵活动,组织全员进行现场操作,使人员业务素质 明显提高。同时制定了经济责任考核制度,确定了考核指标,以劳 动纪律、工作质量及保管保养为主要内容,开展竞赛活动,调动了 职工积极性,使全员牢固树立“保供、争先、务实、奉献”的思想 意识。 2、按照《XXXXX 标准化仓库管理考核标准》制定材料科岗位 责任制考核标准,逐条分解,明确职责,严格考核,改变了以往责 任不明,制度不全,考核不严格的状况。 3、在管理方法上,改变了因循守旧、墨守成规,推着干的思 想,树立了“争先、创一流”的思想意识。 4、整章建制,以严治科,树立了良好的工作作风,创造了良 好的工作和生活环境。 5、根据仓储设施基础条件不好,我们加强了基础建设。尽量 自己动手,真抓实干,利用节假日时间进行攻关,努力提高仓储质 量管理。将 XXX 车间闲置的 X 组料柜运送到三车间,解决劳保工具 库缺少料柜的问题;淘汰机电库 X 组木质料架,全部更新成角铁料 架;调整杂品库物资 XX 笔,为委外修库配件提供存放场地;与工 程办和设备车间共同改造院内排水管线,建立排污井一座,重新整 理下水井盖两组;重新整理防火工具,添置防火镐两把,更新防火 桶 XXX 个。 通过第一次循环攻关,按即定项目全部进行了整改,初步改变 了设施简陋,仓储管理落后的状况,加强了仓储设施和人员思想的 基础建设,使仓储管理达到新的台阶,第一循环攻关取得了良好的 效果。 QC 小组在总结第一次循环攻关活动时,认识到虽然取得了一 点成绩,但与标准化仓库要求还有很大差距,通过实践验证,材料 科仓储设施还没有得到根本解决,库房布局、物资摆放、保管保养 质量等问题还没有得到彻底改善。 于是我们又带着这些问题转入到 第二次 PDCA 循环攻关,继续加以解决。 针对遗留的问题,QC 小组运用关联图综合分析了问题存在的 原因。 物资下垫平台 卫生条件差 物资入库验收不通过关联图进行分析后, 找出了影响仓储保管保养质量的主要 保管保养质量低 物资锈蚀霉 工作标准不完 保管保养不符合要求 缺少专业知培训学习 素质差 执 行 制 度 不 认 责任心不 工作推着 考核制度不 问题:缺少物资下垫,仓储设施不完善,责任心不强,缺少专业培 训,素质低,管理不完善等主要因素,针对问题制定了对策表。 序号 1 现状对策标准负责人完成日期 2 3 大五金库物资摆放不标1、清理大五金库库防尘、防潮,科长 准,且与委外修配件混存,规范物资摆放,改善保养卫计划员 放,卫生条件差整理库内卫生。生条件管库员 物资摆放不 工具劳保库缺少物资下为工具劳保库制作物科长 落地, 下垫平 垫,物资摆放不符合标资下垫,规范物资摆计划员 台, 改善保养 准放管库员 条件 加强落实岗位职责标提高人员业 计划员、管库员责任新准,严格考核制度,务素质, 增强科长 不强,人员业务素质差开展岗位争先创优活责任心, 增加副科长 动组织凝集力 在实施过程中,认真组织攻关小组人员,按对策表组织实施, 并重点加强落实执行情况,以便争取仓储管理早日达到标准化,采 取的措施有: 1、整理大五金库,将库内墙壁全部重新粉刷,整理库内电线 路,把属于杂品类物资,如胶皮,铁丝、板锹、拖布、扫帚等移出 库内,重新规范大五金物资摆放,为委外修物资划分区域,使库房 布局趋向合理,改善了保管保养条件。 2、为工具劳保库制作物资下垫 X 个,重新对库内非金属等物 资划分摆放区域,防止物资混类混项摆放,减少物资锈蚀霉变现象 的发生,加强保管保养,保证了物资安全。 3、对机电,电器库物资进行合理调整,重新对库内料架摆放 进行规范,按物资分类将两库内物资进行调整,为物资入库、发放 做好基础。 4、把思想工作纳入仓储管理攻关之中,对照岗位标准,开展 岗位争优创先活动,提高人员思想认识,加强人员责任心,有效的 巩固了仓储作业标准化。 通过上述措施,使材料科仓储管理的面貌得到了极大的改善, 各项管理制度纳入了全面质量管理控制之中, 使物资仓储管理得到 了进一步的加强。 QC 小组总结了第二