煤矿井下小改小革项目
煤煤矿矿井井下下小小改改小小革革项项目目 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208] 安安全全质质量量管管理理创创新新、、小小改改小小革革成成果果评评审审表表 项目名称皮带可拆式扫煤毛刷制动器 主创人参与人员 单位负责人 8333 工作面适用地点 主创人单位 已用地点 能够起到的 效果 采煤工作面 方便现场扫煤毛刷更换轴承,减少轴承损坏,提高功效 8333 工作面使用的皮带在机头处安装一扫煤毛刷,与其他 扫煤器不同点是扫煤毛刷两端配有轴承、轴承座等,其制动装 置为淘汰锚杆拉力计用葫芦。在正常使用过程中,轴承、轴承 项目内容 简介 座易损坏,但轴承两端属于焊接方式,在井下不能进行更换且 拉力计用葫芦较为单一,没有备用葫芦。更改后的可拆式扫煤 毛刷制动器,为普通手持式煤电钻机,利用专门加工的连接器 与毛刷进行连接,改造后使用方便灵活,在井下现场就可以进 行更换,提高了工作功效。由于原扫煤器为焊接,在转动运行 过程中易造成轴承损坏一般使用周期为 40 天左右,改造后的扫 煤毛刷轴承从改造后一直在使用,未出现损坏,大大减少了材 料投入。 评审人员 得奖标准小改小革类:一等奖 安全质量管理创新、小改小革成果评审表安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人 主创人单位 已用地点 能够起到的效 果 液压泵站二级回液系统 实现无人值守 参与人员 综采二区 8333 单位负责人 适用地点所有工作面 7833 液压泵站二级回液泵箱,需人工定时抽水,改为 自动抽水,实现二级泵箱回液无人值守。 8333 工作面巷道角度较大,泵站与工作面落差 80m,造成液压泵站回液困难支架自喷严重。 结合生产现场实际在轨顺坡度较大的地段,安装 了二级回液箱,在回液系统内安设了助力泵。按照原始 的工作循环必须安排专人在现场进行看守操作助力泵, 项目内容 简介 人工开停助力泵防止回液系统中断,周均法对助力泵的 电控部分进行了改造,利用职工饮水后留下的矿泉水瓶 和废旧行程开关,根据浮力原理组装成了自动吸排液控 制装置,安装在回液箱内,并设置了液面限位,当液箱内 液面达到限位时,用矿泉水瓶改造成的浮球,就会自动顶 出行程开关,进行吸合排液,当液面低于限位时,受重力 下降,行程开关自动切断电源,停止排液,经实践证 明,实现了无人值守。 评审人员 得奖标准小改小革类:一等奖 安全质量管理创新、小改小革成果评审表安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人 回头轮锚杆超前深孔打注法 参与人员 主创人单位 已用地点 能够起到的 效果 掘进工区 8522 轨顺 单位负责人 适用地点掘进迎头 减少搬运环节,减少空顶时间 掘进施工每次爆破,临时支护后都必须进行扒矸再进行永 久支护。施工常规顺序是爆破后首先检查爆破情况,施工人员 铺网临时支护,在临时支护的掩护下施工回头轮锚杆。打注锚 杆后,因扒矸需要将工具撤出迎头施工地点以外的安全地点。 工序较多,搬运连接工具,拆解回撤设备。增加了人工工作 量,延长了临时支护的时间,增加了顶板管理的风险性。 为解决这一问题减短临时支护时间,增加顶板安全系数。 减少工序及人工劳动量。以下方法能解决以上问题; 1、爆破炮眼布置的同时,施工回头轮锚杆钻孔。孔深=循环进 尺(1-2m)+使用锚杆长度。 2、打眼工具未撤出爆破地点前,将锚固剂回头轮锚杆准备好, 将锚固剂送入钻孔内,锚杆与加长推进器连接将锚杆注入预定 位置后,卸下推进器,再进行装药爆破。 3、爆破后检查爆破情况,临时支护后可直接进行扒迎头。 以上施工有四个方面的优点 1、安全方面,有效减少每次爆破后临时支护时间每循环 20 分钟以上,减少临时支护时间,为现场施工增加永久支护时 间,有利于顶板管理的安全。 2、功效方面,减少因施工回头轮锚杆,对施工工具的搬运 连接工具,拆解回撤设备等一系列工序。优化施工工艺提高了 工效,同时减少工人劳动强度。 3、超前探方面,我矿普通巷道生产循环探孔均在米,在施 工钻孔的同时也同时提前探测到迎头前方米位置的煤岩水体等 地质变化情况。 4、降尘方面,我矿煤巷掘进施工均已使用短壁煤层注水, 注水孔深度与爆破炮眼深度相同。但是如对打注后的回头轮锚 杆孔注水将增加煤层注水覆盖面【钻孔深度-2 支锚固剂空 间】注水深度将大于米,能有效超过迎头爆破区域减少爆破产 尘量。 工具及材料要求; ①钻杆:岩巷米钻杆;煤巷 2 米可接麻花钻杆+米普通麻 花钻杆。 ②深孔推进器:米锚杆机钎子一端车出打注锚杆同样的螺 项目内容 简介 纹 2 厘米,推进锚杆帽最大直径小于 3 厘米【18 锚杆锚打磨即 可】上丝并点焊接 ③锚杆要求:锚杆直度好,同样的螺纹,螺纹长 5 厘米即 可 评审人员 得奖标准小改小革类:一等奖 安全质量管理创新、小改小革成果评审表安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人 主创人单位 已用地点 能够起到的 效果 主井尾绳楔形悬挂装置的创新与应用 参与人员 机电技术部单位负责人 适用地点 提高尾绳连接的安全可靠性缩短施工工时 项目内容 简介 我矿立井提升机均采用圆尾绳作为平衡绳,圆尾绳悬 挂装置采用巴士合金浇注工艺做头,此工艺工序复杂,费 时费力,且存在接头浇注不实、内部钢丝锈蚀、难以检查 维护等缺点,曾出现巴士合金浇注存在缺陷而造成钢丝绳 锈蚀断股的侥幸事故。为此,认真分析现有工艺缺陷,改 进尾绳悬挂工艺,最终确立新式尾绳旋转-楔形连接装置 代替巴士合金浇注工艺,于 2015 年春节停产检修期间进 行了安装更换,目前新式尾绳旋转-楔形连接装置运行正 常,效果良好。 评审人员 得奖标准小改小革类:一等奖 安全质量管理创新、小改小革成果评审表安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人 650 底皮带三串改平托棍 参与人员 主创人单位 已用地点 能够起到的 效果 单位负责人 适用地点所有 650 皮带机 增高 650 底皮带高度,减少矸石摩擦,减少皮带弯曲度,增 强皮带寿命;大大降低成本,降低 7 倍成本。 项目内容 简介 我矿使用的 650 皮带机底皮带采用传统三串安装,不仅成 本高,更换和使用都不方便。三串托辊垂度较大,极易造成磨 底板的情况发生,造成皮带磨损量较大,给现场掘进生产带来 一定的困难。 矿领导高度重视,根据现场情况对 650 皮带机进行改造, 把传统三串改为平托辊,三串价格与平托辊价格差达 465 余 元,每年投入底皮带三串多达 555 串,直接减少成本投入达 5555 余元,并且可把底皮带提高 300mm 减少底皮带磨损的情 况,现成更换、调整都很方便。 评审人员 得奖标准小改小革类一等奖 安全质量管理创新、小改小革成果评审表安全质量管理创新、小改小革成果评审表 项目名称 主创人 回采结束前的煤流系统改造 参与人员 主创人单位 已用地点 能够起到的 效果 机电技术部 8655 工作面 单位负责人 适用地点所有工作面 可以大大提高现场的原煤的回收率,确保现场多回收原煤 2 万 余吨,大大提高了经济效益。 项目内容 简介 针对我矿 8319 井巷布置情况,回采后期联络巷与停采线不 足 30 米,但根据我矿设备实际情况,分两步把煤流系统进行改 造,