人工挖孔桩自评报告
XXXXXXXXXXXXXXXX 工程 (1#楼) 人 工 挖 孔 墩 基 础 验 收 自 评 报 告 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX 企 业 技 术负责人: 项目经理: 日 期:2010 年 月 日 1 目 录 一、工程概况: 2 二、桩基设计简介 2 三、施工及自评的规范和标准 2 四、主要施工工艺: 3 五、质量控制情况 3 1、钢筋工程 3 2、 混凝土工程 4 3、人工挖孔桩低应变试验: 4 六、桩基子分部验收情况: 5 1、 现场施工情况: 5 2、 子分部工程质量验收情况: 6 七、质量自评情况 6 2 一、工程概况: 本工程 XXXXXXXXXXXXXXXX1#楼位于 XXX 区内普莲路西侧,南侧为二环路,西临 颖川路。由 XXXXXXXXXXXXXXXX 开发,XXXXXXXXXXXXXXXX 设计,XXXXXXXXXXXXXXXX 勘察,XXXXXXXXXXXXXXXX监理,XXXXXXXXXXXXXXXX承建,本工程建筑面积26273 ㎡, 建筑高度为 81.55m,层数为:地下 1 层,地上 26 层;工程总造价:约 3174.9 万元, 工期为:560 天。建筑设计等级:二类。结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,建 筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,所在地区的抗震设防烈度为 7 度, 设计基本地震加速度 0.01g, 本工程在一类,二类,三类环境中的结构设计使用年限 为:50 年。 二、桩基设计简介 本工程 1#楼基础部分采用人工挖孔墩基,地基基础设计等级为乙级;桩端持力 层为中风化凝灰岩○ 5 , 进入持力层大于 550mm, 有效桩长约为 3 m~6m; 桩径为 1100mm, 地基承载力特征值 fak=2500Kpa,DJC1 承载力特征值 fak=2400Kpa,护壁、墩身混凝 土强度等级分别为:C25、C30,护壁选用福建省标准图集《人工挖孔灌注桩》 (闽 2004G107 )护壁详图 (一) ,墩身钢筋采用 HPB235、HRB335 热轧钢筋,配筋为:主筋: 15φ18、箍筋:φ10@100、加劲箍:φ16@2000。 三、施工及自评的规范和标准 为了保证工程的质量,严格按照设计图纸及有关施工质量验收规 范要求施工、验收,具体执行的标准详见:附表。 序号 名 称 编号或文号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2 《工程测量规范》 GB50026-93 3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 5 《钢筋焊接及验收技术规程》 JGJ 18-2003 6 福建省标准图集《人工挖孔灌注桩》 闽 2004G107 3 7 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2003 四、主要施工工艺: 根据本工程特点,为了保证工程的顺利进行,我司在施工中采用以下施工工艺、 方法: 1、施工测量 开挖前我们根据测量队提供的单体放样作为轴线控制和放样的依据, 用全站仪测 出几个坐标控制点作为测量桩心坐标的依据; 在施工过程中仔细测量、 并认真复核各 轴线及桩心的位置及标高, 并在第一模护壁浇筑前再复核一次桩心位置, 以便及时的 纠正桩心位置。 2、人工挖孔桩施工 由于单桩(墩)设计承载力较大,必须确保成桩质量,为此我们专门编制了施工 方案,报监理审批。在施工中严格按方案施工。 3、质量保证措施 桩孔的垂直度和直径,每段均进行检查,发现偏差及时纠正,保证位置正确,桩 成孔后及时请勘察、设计、业主、监理等相关单位检查验收,合格后方可进入下一道 工序施工,并做好相关隐蔽验收记录。 钢筋笼安装就位后,其标高尺寸、主筋直径、间距、箍筋间距、焊接质量、保护 层厚度均进行自检合格后书面报请监理工程师检查,经监理、甲方复检合格后,及时 办理隐蔽工程签证手续,并申请砼浇捣令,待监理工程师签发砼浇捣令后,方进行桩 身砼的浇捣。 桩身砼采用商品砼,砼搅捣前均按规定安装传料串筒,串筒底距桩(墩)底砼面 小于 2 米,保证砼不产生分层离析现象,确保砼振捣密实。现场砼试块制作采用随机 取样制作,监理人员现场监督检查,试块制作数量严格按照现行的规范制作,制作数 量符合要求。 五、质量控制情况 1、钢筋工程 本工程人工挖孔桩基钢筋均为热轧钢筋,规格有φ10mm、φ16mm 、φ18mm ,生产 厂家为:福建省三钢(集团)有限责任公司。共进场 1 批次,具有产品出厂合格证 3 4 份,按有关规范(规程)要求进行见证取样、送检 3 组,经 泉州科正建设工程检测 有限公司 检测,热轧光圆钢筋符合 GB1499.1-2008 标准,热轧带肋钢筋符合 GB/1499.2-2007 标准;共有钢筋原材检测报告 3份。 2、 混凝土工程 (1) 、混凝土材料 ○ 1 护壁混凝土采用 C25 自拌混凝土,水泥为:福建安溪三元岩水泥 厂提供的:42.5R 普通硅酸盐水泥,碎石为:泉州丰州石厂提供的:5~ 20mm 碎石,河砂为:泉州华州砂厂提供的:河砂,共具备水泥产品出厂合 格证 1 份,原材料经 泉州科正建设工程检测有限公司 检测,经检验水泥符合 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准,碎石、河砂符合 JGJ52-2006《普通混凝土用 砂、石质量及检验方法标准》 ;共有水泥、河砂、碎石检测报告各 1 份;并根据施工 要求进行C25 自拌混凝土配合比设计,并出具砼配合比设计报告1 份。 ○ 2 桩身混凝土采用 C30 商品混凝土,混凝土为:中泰(福建)混凝 土发展有限公司提供的商品混凝土。并根据要求出具商品砼开盘鉴定及 相关原材料检测报告等质量证明文件。 ○ 3 施工现场混凝土试块留置依据:设计及有关规范要求对混凝土进行 见证取样、送检;经 泉州科正建设工程检测有限公司 检测,混凝土试块抗 压符合 GB/T50081-2002 标准;并根据有关规范、规程要求进行评定;具 体评定详见下表:附表。 强度等级 组数 养护条件 Fcu,min Mfcu 评定方法 评定结果 C25 3 标准养护 30.10 31.23 非统计法 评定合格 C30 20 标准养护 33.60 35.81 未知方差统 计法 评定合格 C30 3 同条件养护 36.74 38.13 非统计法 评定合格 3、人工挖孔桩低应变试验: 墩基低应变检测 20根, 动测检测结果(详见附件动测报告): I类桩19根, 占95%; Il 类桩 1 根,占 5%,评定本批桩完整性检测合格,检测报告 1 份。 低应变检测桩身完整性分类标准为: 桩身完整性类别 分类原则 5 I 类桩 桩身完整 II 类桩 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥 4、见证取样送检情况 项目名称 应送 组数 见证(组数) 见证取样、 送检率 检测情况 取样 送检 钢筋原材 3 3 3 100% 合格 水泥 1 1 1 100% 合格 河砂 1 1 1 100% 合格 碎石 1 1 1 100% 合格 混凝 土坑 压试 块 标准养 护 C25 3 3 3 100% 合格 C30