混凝土短柱破坏试验及试验报告
浙江工业大学建筑工程学院浙江工业大学建筑工程学院 混凝土结构设计原理混凝土结构设计原理 自主实验报告自主实验报告 实验名称:钢筋混凝土短柱破坏试验实验名称:钢筋混凝土短柱破坏试验 实验小组:实验小组:XXXX,,XXXX,……,……XXXX 组组长:长:XXXXXX 指导教师:李沛豪指导教师:李沛豪 2011.62011.6 钢筋混凝土短柱破坏试验钢筋混凝土短柱破坏试验 一.试验目的:一.试验目的: 1.通过试验初步掌握钢筋混凝土偏心受压柱静载试验的一般程序和试 验方法。 2.通过试验了解钢筋混凝土偏心受压柱的破坏过程及其特征,加深对 大、小偏心受压构件不同破坏过程和特征的理解。 3.通过试验理解纵向弯曲对钢筋混凝土偏心受压构件的影响。 二.试验内容和要求:二.试验内容和要求: 1.量测各级荷载作用下试验柱中部截面应变。 2.观察裂缝的出现,描绘裂缝的大体位置。 3.观察试验柱的破坏形态,测定试验柱的 破坏荷载。 三.试件、试验材料及试验设备三.试件、试验材料及试验设备 : 1.试件:试件尺寸及配筋如图一所示; 图一 2.试验材料:水泥,细石,砂子,钢筋,铁丝; 模具:根据所设计的短柱加工的木制模具; 另提供立方体模具若干; 加载设备:长柱压力试验机(最大荷载为200kN) 、电阻应变仪、 导线等; 3.试验装置及测点布置如图二所示; 图二 4.试验前用稀石灰刷白试件,并在试件上画出必要的网格,并标出 各截面中心线,偏心荷载着力点等等. 四.钢筋混凝土构件制作过程四.钢筋混凝土构件制作过程 在经过设计后,我们开始了试验的实际制作过程。 首 先是钢筋骨架的制作。我们根据设计尺寸进行了钢筋裁剪。由于没有 切割机,我们采取的是用钢筋钳进行钢筋截断,此次实验我们选取的 是直径为10 mm 的二级钢筋作为纵向钢筋,4mm 的一级钢筋为箍筋, 在完成切割后,我们利用固定台进行了所需钢筋形状的弯制,制作了 如图三的钢筋构件,由于实验条件和自身制作水平的限制,在弯制钢 筋的过程中,部分构件的形状和设计有了一些差异。在构件制作完成 后,我们用扎丝钩进行了钢筋的梆扎,顺利完成了钢筋骨架的制作。 接下来我们进行混凝土的浇注,我们设计配制的是 C25 的混凝土, 根据配合比的计算,我们选用了 32kg 的水泥、10.6L 的水、98kg 的碎 石、50kg 的中砂,经过混凝土搅拌机的搅拌,我们测得其坍落度为 45mm,符合和易性要求,制作了 3 个混凝土立方体抗压强度的试块, 接着将混凝土倒入已放入钢筋骨架的木模当中,用铁棒进行了反复的 人工插捣,最后用水泥铲将构件表面抹平,完成了钢筋混凝土的制作。 之后便是混凝土的养护,在浇注完混凝土的第二天,为了防止混 凝土在凝结过快,使构件表面出现细裂缝,我们对混凝土用水浇灌, 并在表面覆盖上尼龙,防止水分蒸发过快,使得混凝土保持在一个湿 度较高的环境中。一个星期后,我们进行了拆模,坚持每天都对构件 浇水养护直至 28 天后进行试验。 在拆模后,我们发现在混凝土构件一侧牛腿处的局部出现蜂窝, 经过分析是人工振捣的不够完全,可能会对试验的结果产生影响。 五.试验步骤五.试验步骤 1.对制作的混凝土抗压强度试块进行试验,测定混凝土抗压强度: 1)主要仪器设备: 压力试验机:实验机的精度不低于±2%,量程应能使试件的预期 破坏荷载值不小于全程量的 20%, 也不大于全程量的 80%。 2)试验过程: a.试件自养护室取出,随即擦干水分并量出尺寸(精确至 1mm) , 计算试件的受压面积 A(mm2) 。 b.将试件安放在压力机的下承压板上,开动试验机,当上压板与 试件接近时,调整球座,使接触均衡。 c.加压时,加荷速度为 0.3~0.5MPa/s。 3)试验结果计算 按下式计算试件的立方体抗压强度(精确到 0.1Mpa) f cu P / A 测得第一个试件的抗压强度为30N / mm2, 第二个试件的抗压强度为 28N / mm2,第三个试件的抗压强度为27.5N / mm2。以三个试件的 算术平均值作为试件的抗压强度值。得到混凝土的抗压强度f cu 为 28.5Mpa。 2.钢筋抗拉强度测定: 1)试验仪器: a.万能试验机 b.游标卡尺 c.标点分割器 2)试验材料:钢筋 3)试验步骤: a先定第一点(第一点与端点间的距离约一掌距的长度) ,接着以 第一 点为准,量标点长度定中点。接着依中点各往左右两定标点长度 与夹距长度,接着以标点分割器坐标定,再以立可白标示夹距点 处。 b接着将钢筋以万能试验机测试其所承受之荷重。 4)试验结果 当加载到 27.4KN 时,钢筋屈服。由于试验机管道漏油,加载无法 继续,试验结束。根据f y P / A得抗拉强度为349N / mm2。 3.钢筋混凝土短柱破坏试验: 1)试验设备 长柱压力试验机、应变仪、粉笔、石灰等 2)试验步骤 a.在构件一侧设计位置贴上五片电阻应变片 b.将试件安装到试验机上,并接好应变仪 c.加载开始,控制试验机进行分级加载。并观察裂缝开展情况。 3)试验结果 当加载到78KN时,试件破坏,破坏如图四: 图四 六.数据的处六.数据的处 理及相关计算理及相关计算 经过试验得:f cu 28.5N / mm2, f ck 19.1N / mm2,f y 349N /mm2 30mma s a s 1 0.5f ck A N 2 1.0 1 l 0 950 11 1.01.0 1.02 12e i 170 170 14001400 h 140h 0 1 e i e 0 170mm 22 h e e i a s 2 170 1.0217030 2 228mm N u 1 f ckbx x N ue 1 f ckbx h 0 f y A s h 0 a s 2 x 19.1140228x 19.1140 x140 34915714030 2 解得 x 22.7mm x 0.162 b 0.55 h 0 为大偏心受压; N u 19.114022.7 60.7kN tN u N u 78kN,理论值小于实测值。 七.试验结果分析讨论七.试验结果分析讨论 由加载结果可知,构件所承受的实际荷载大于设计值,说明钢筋混凝 土短柱的制作良好,可以达到要求;构件的破坏是典型的大偏心受压破坏, 在靠近轴向力作用的一侧受压,另一侧受拉,随着荷载的增加,首先在受 拉区产生横向裂缝,荷载再增加,受来去的裂缝随之不断开展,在破坏前 主裂缝逐渐明显,受拉钢筋的盈利达到屈服强度,进入流幅阶段,受拉区 变形的发展大于受压区,中和轴上升,使混凝土压区高度迅速减小,最后 压区边缘混凝土达到极限压应变,出现纵向裂缝而混凝土被压碎,这种破 坏属于延性破坏,破坏时,压区的纵向钢筋也达到受压屈服强度。 在进行应变记录时,发现靠近构件受拉区的三片应变片在加载至 7~8KN 时就断裂,从而没能有效观测到应变的变化,