质量流量计知识整理
质量流量计知识整理 质量流量计分类 ①直接式质量流量计 即直接检测与质量流量成比例的量,检测元件直接反映出质量流量。 ②推导式质量流量计 即用体积流量计和密度计组合的仪表来测量质量流量, 同时检测出体 积流量和流体密度,通过运算得出与质量流量有关的输出信号。 ③补偿式质量流量计 同时检测流体的体积流量和流体的温度、 压力值,再根据流体密度与 温度、压力的关系,由计算单元计算得到该状态下流体的密度值,再 计算得到流体的质量流量值。 直接式质量流量计品种很多, 目前应用较广泛的是科里奥利质量流量 计。科里奥利质量流量计(简称 CMF)是利用流体在振动管中流动时, 产生与质量流量成正比的科里奥利力(科氏力)而制成的一种直接式质 量流量仪表。利用科氏力构成的质量流量计有直管、弯管、单管、双 管等多种形式。其中双弯管型最常见,它由两根金属 U 形管组成,其 端部连通并与被测管路相连, 如图 1 所示。这样流体可以同时在两个 U 形管内流动在两管的中间 A、B、C 三处各装有一组压电换能器。 科里奥利质量流量计(CMF) 图 1科里奥利质量流量计(CMF) 换能器 A 在外加交变电压作用下产生交变力,使两根 U 形管彼此一 开一合地振动,相当于两根软管按相反方向不断摆动,换能器B 和 C 用来检测两管的振动情况。由于B 处于进口侧,C 处于出口侧,则根 据出口侧振动相位超前于进口侧的规律,C 输出的交变信号的相位将 超前于 B 某个相位。 此相位差的大小与质量流量成正比。 若将这两个 交流信号相位差经过电路进一步转换成直流4-20mA 等标准信号, 就 成为质量流量变送器。 质量流量计的测量精度较高, 主要用于黏度和密度相对较大的单相和 混相流体的流量测量。由于结构等原因,这种质量流量计适用于中小 尺寸的管道的流量检测。 质量流量计常见故障 1、质量流量计现场使用后精度降低 ①某装置中,采用了 20 多台质量流量计。其精度按仪表制造厂的样 本显示应达 0.15%,可是现场测试结果均在 0.3%以下 故障检查、分析:经计算,选型无误,且都满灌,现场检查发现,安 装存在问题: a、质量流量计安装在泵的附近,泵启动后较大的振动必将干扰流量 计的正常工作。 b、流量计的仪表支撑柱普遍较细,有些质量流量计的支撑架一边只 有一个。当管道应力传输至仪表安装段时, 其支撑件不足以抵御管道 应力,将降低质量流量计的测量精度。 c、质量流量计的支撑件连在一起。当其中一台质量流量计受到振动 干扰和应力时,将不可避免地传至其他流量计,并可能产生共振。 d、一些垂直安装的质量流量计固定支撑件不能稳定较重较大口径的 质量流量计本体。 管道由于流体通过或管线应力而产生的振动将影响 质量流量计正确测量。 e、支撑件安装在流量计的流量管部或连接法兰处,也可能导致应力 产生而干扰流量管振动频率,造成精度偏差。 故障处理:综上所述,引起质量流量计精度下降的原因是振动的干扰 和应力的影响。对此,采取的措施为: a、远离振动泵 3m 以上。 b、支撑件位置在流量计上、下游 15D 内,仪表的两边分别设置两个 固定的支撑架,以抵御流体流经管道时产生的振动和管道的应力 (尤 其是当附近有较重的阀门时) 。支撑架必须从仪表本体上移开,其直 径足以支撑质量流量计本体和管线的重量,并且隔离振动。 c、当垂直管道直径较大支撑件不易制作时,可将安装流量计的管道 设计成水平形式。 d、各个质量流量计的支撑件不可公用或连在一起,必须分开。 e、仪表出口管线最好高于流量计第 2 个支撑架后的管线,以产生一 个小的背压,避免虹吸现象。 f、对振动过大的地区,应设置减振器或采用其他的减振措施。 ②在羧甲基纤维素钠(CMC)生产的关键工艺--碱化反应中,需精确 控制各种参加反应化工原料的用量。选用Fisher-Rosemount R 型质量 流量计测量盐酸、 浓碱及碱化混合液的质量。 安装 3 套流量计 (图 1) 。 在试车中,发现所测盐酸与工艺经验值比对存在一定误差 故障检查、分析:经检查,发现试生产时所加盐酸比正常生产时少, 在质量流量计后部截止阀全开的情况下, 盐酸不能完全充满介质,影 响了仪表测量。 故障处理: 稍微关小后部截止阀, 重新测试, 结果与工艺经验值相符。 正常生产后,全开此截止阀流量计亦工作正常。 质量流量计安装示意图 2、新配管后质量流量计累积流量与实际量不符 在调合装置生产工艺中,利用 MP201 泵将 TK107 立罐中的基础油加 入调合釜 BLR201 中, 科氏力质量流量计 FQ201 用来累计进人 BLR201 中的基础油总量。操作员预先在 DCS 的 FQ201 仪表面板上设置需加 基础油的总量,对上次实测累积量清零,并启动本次计量功能,打开 调合釜人口电磁阀 V201 并启动基础油泵 MP201,FQ201 开始对加人 釜内的基础油计量。 当实测累计量达到 FQ201 中操作员设置的目标量 后,DCS 内自动送出联锁信号关闭调合釜人口电磁阀并停泵。BLR201 上安装了反吹风式液位变送器 LI201,用于监测釜内液位,以吨为单 位,也为 FQ201 累计量提供了一个参考值。近期根据生产需要,装置 从一个卧罐 TK204,新铺设一条管线至 MP201 泵,因此还可利用 MP201 泵将 TK204 罐中的基础油加入到 BLR201 中,如图 2 所示。 某装置基础油计量系统示意图 图 2 某装置基础油计量系统示意图 当采用新配管线加料后,利用 TK204 罐和 MP201 泵向 BLR201 输送 8t 基础油时,FQ201 累计量达到 8t 后关阀停泵,BLR201 釜上的液位 计 LI201 只显示 5.7t,远远低于所需量。 故障检查、分析: ①由于 BLR201 釜采用氮气反吹风法测量液位,因此最初怀疑氮气压 力不够造成液位仪表显示偏低。 查看公用工程画面上的氮气压力指示 值,装置供氮正常。仪表维修人员确认液位计LI201 工作正常。 ②用检尺方法测量液位,表明釜内实际数量远远小于8t。 ③由于采用的是新管线, 怀疑管线处理后仍有残留的杂渣进人质量流 量计中。利用 TK107 内的基础油向 BLR201 补加 2.3t 后再检尺,发现 质量流量计工作正常。 ④由于 FQ201 是科氏力质量流量计, 与被测介质的温度、 密度、 压力、 黏度变化无关,因此排除原料密度的略微不同对FQ201 的影响。 ⑤查看工艺管线,发现 TK107 至 MP201 人口采用的是 4in 管线,从 MP201 至 BLR201 采用 3in 管线,而从 TK20 至 MP201 入口之间新铺 设的管线由于空间有限,而采用了 2in 管线。泵人口管线是 2in,而 出口管线为3in。 在加油过程中, 发现泵出口压力低, 原来正常时FQ201 的瞬时流量为 30t/h,现在降至 5t/h。由于新配工艺管线不合理,造 成流量过低而形成缓流,无法完全充满质量流量计传感器部分的U 形管,是引起本例故障的主要原因。 ⑥在科氏力质量流量计中, 需对传感器管子进行电磁激励, 使其振荡。 当流体流过管子时,在科里奥利力作用下,管子会发生形变,通过测 量管子形变