污水处理方案
精品文档---下载后可任意编辑 **公司 污水厂节能改造方案 · **公司 · 地址: · 联系电话: · 服务电话: · 传 真: · 邮编: 一、项目概况 污水处理属能耗密集型行业,其消耗的能源主要包括电、燃料及药剂等潜在能源,其中电能消耗为 0.2~0.4kW.h/m3,平均电能消耗为 0。29 kW。h/m3,电耗占总能耗的60%~90%,化学除磷加药单位水量处理成本为 0。1元/m3左右,占污水单位水量处理成本的 20%~30%。一座处理量为 10万m3/d的污水厂,每年电耗可达 1058。5 万 kwh,每年药剂消耗可达 350 万元以上。我国已建成并投入运行的1993 座城市污水处理厂年用电消耗总量超过 111 亿 kWh,能耗总量较大,约占全社会用电量的 0。3%。城市污水处理系统的节能降耗技术革新可分为两类:一类是通过工艺创新,从源头减少生物处理对曝气量和化学药剂的需求,另一类是采纳自动控制技术,在工艺过程中实现精确供气、加药等。 ***污水处理厂设计规模 12.5 万吨/d,实际处理规模约 10 万吨/d,每年电消耗总量约 1000万kwh;**污水处理厂设计规模 15万吨/d,实际处理规模约15 万吨/d,每年电消耗总量约 1300万kwh,能耗总量巨大;尤其是近几年以电费为主的能耗费用不断上涨,因此在能保障污水处理量和尾水达标排放的前提下,对污水处理厂运行进行优化管理,节约能源费用,降低处理成本是保障污水处理厂正常运行的必要手段.根据初步估算,**污水处理厂仍有约10%左右的节电空间,所以进行污水处理厂生化池的曝气系统控制来降低电耗耗是污水处理厂亟待解决的问题. 污水处理厂化学除磷加药基本无自动控制系统,普遍采纳固定加药量和人工 调节的形式,过量投加化学除磷药剂现象普遍存在,但污水厂为了节约药耗依据 历史数据进行加药人工调节,存在出水总磷超标的问题;采纳化学除磷工艺精确 控制技术,实现化学除磷药剂投加的最优控制. 根据**集团统计数据,**污水处理厂化学除磷的每日药耗费用约为 6 吨,**污水厂化学除磷的每日药耗费用约为 10 吨;调研中发现,该**污水处理厂实际日处理量为 10~11 万立方米左右,其每年化学除磷药耗费用达70万元,**污水处理厂实际日处理量为 12。5~15万立方米左右,其每年化学除磷药耗费用分别达 70 万元和 116 万元,根据初步估算,化学除磷药耗量仍有 5~10%和 10%以上的节药空间,所以进行污水处理厂化学除磷加药精确控制来降低化学除磷的药耗是污水处理厂亟待解决的问题。 二、污水处理厂精确除磷控制系统 (一) 现状及主要存在的问题 从日出水 TP 指标和实际出水 TP 可以看出,**厂 TP 的日排放平均值为0。5mg/L左右, 而**厂由于进水TP含量偏高,具有更高的TP的日排放平均值,因此两厂常有高于国家一级 A排放标准(0。5mg/L)的排放情况出现.同时,从实时的实际出水指标记录也可以看出每两小时的出水TP也时常有远低于国家一级 A 排放标准的数据存在。这说明日处理化学除磷过量加药仍旧存在,有一定的节约空间;超标情况需要借助自动控制手段来抑制. 除磷加药系统被控对象的主要特点: 1)动态复杂性:由于具有生物反应加入,对象特性随时间不断变化,具有时变性和高度的非线性;流入污水的流量、成分及磷的浓度不断变化,使过程一直处于复杂外部环境的动态扰动之中; 2)时滞性:污水处理系统是一个惯性大、滞后长、变量和参数多的系统,若仅靠检测出水的总磷对加药进行闭环反馈控制则很难选择合适的控制算法以达到预期的效果. 3)在线实施测量困难:磷在线检测设备比较昂贵,测量滞后大,测量间隔大,单纯依赖磷在线检测仪的控制方案同样难以实施精确控制。 因为进水的TP含量、环境温度、曝气池中的污泥浓度等都会影响生物除磷的效率,化学除磷所需的药量往往不是固定的。目前的人工加药方式不仅存在加料过量的浪费,而且不能保证出口TP水平始终达到国家一级A排放标准。因此需要采纳在线实时控制进行精确的自动加药。 (二) 改造方案 **厂和**厂的污水处理工艺和处理能力设计上相同, 总体设计采纳了三级控制系统,实现污水磷处理工艺流程的监测以及相关工艺设备的运行状态的监控:第一级:现场手动控制。在各电气站点设置就地控制箱,可单独启停各操控设备及各执行机构(目前两厂均已具备条件).第二级:PLC 逻辑联动控制.由PLC 根据现场各测试设备采集的数据及系统设备运行逻辑关系,自动控制各站点内的电气设备运行状态.第三级:中央控制计算机监测、修改PLC 控制参数、上位机点动控制,实现实时监控。手动控制及自动控制可以分别通过中央控制室的“手自动转换开关”进行切换。这样的控制方式能最大限度地保证污水处理装置安全操作的需要。其中,自动控制系统的结构图如下: 图1 污水处理系统结构图 图 1中的专家系统是控制策略的生成部分,也是系统结构的上层部分,为整个监控的主环。系统可分为四个级别:本地控制级,数据级,分布式知识级和监控级。专家系统基于已有的科学知识和实际系统操作经验来系统化关于过程的知识。因此不仅要设计大量的在线测量得到的历史数据,而且还要涉及操作人员积累起来的大量知识。该部分通过后续磷含量的测量,适当调整前序工段的控制器的给定值.并利用大量专家经验和知识来进行控制器的改进。 1)除磷加药系统的在线测定系统 除磷加药系统所需要的在线测量参数包括提升泵处的进水流量,生物池后方的TP 含量,以及出口 TP 含量。其中,目前的进水流量检测装置和出口TP 检测设备均已具备。但目前两厂的进水磷含量检测仪表采样间隔(2 小时)过大,不足以满足在线控制的需要,因此需重新安装一台TP 浓度分析仪.综合考虑后置加药的工艺和成本,可将其同样安装在生物池后二沉池前。 监控内容为磷处理过程中的各因素,包括进口磷的含量,出口磷的含量,加药量,加药罐液位,污水进口流量,还有用于控制加药罐液位的状态,用于实施加药量控制的PLC的状态等,并实时的显示在监控画面上. 上位机在系统中实现的主要功能有: 1. 显示:以强大的数字、文本、图像格式为用户显示主要设备的运行状态、主要测量参数的实时值以及报警记录,提供整个生产过程的系统工艺图和历史趋势图。 2. 监控:根据生产情况要求,操作员可以直接从计算机上通过键盘、鼠标修改设定值和调整过程控制参数并控制电机的启停。 3. 报警:过程报警事件发生在自动过程中,例如过程信号超出极限。操作报警在操作过程变量时产生,例如当改变一个闭环控制器的模式时,假如使用了库中所提供的操作员显示,操作报警就会自动产生.提供在生产过程中出现的故障,这些故障信息通过声音报警、画面显示的形式提醒操作人员。 4。 报表:监控系统提供了一套集成的报表系统,数据库里的所有过程点都可以打印输出。它可以将在过程中录入的数据按以下方式输出,输出的页面格式是自由的,用户自定义的:信息顺序记录、信息归档报表、操作者记录报表、系统信息报表、用户报表、硬拷贝根据实际需要创建重要工艺参数及产量的电子表格,并可以打印。 2)加药