2024年钢铁企业上半年工作总结
下载后可任意编辑 2024年钢铁企业上半年工作总结 半年来,第二炼轧厂充分发挥各方优势,全面提升管理水平,统筹安排生产和工程建设,在各相关部室的通力合作下,生产___水平不断提高,___月份,快速实现了___吨转炉—炉卷轧机生产线的全线达产创效。___吨转炉—___mm热连轧工程建设也正在 稳步推动。概括起来,主要包括以下几方面工作。 一、加强管理,严格考核,促进了产能快速发挥。 ___年以来,通过完善三级点检制度,实行“周二定修制”,极大减少了设备维修时间,逐步扭转了投产初期事故影响时间长、生产损失大、设备维护靠“抢修”的被动局面。为加强考核力度,先后修订、完善、细化各项生产管理制度,推行了精细生产管理,树立“时间就是效益”的理念,对影响生产的单位进行严格考核,逐步理顺了各生产环节之间的关系。 半年来,事故影响时间大幅降低,设备作业率不断提高,促进了产能快速发挥。1-___月份连铸机作业率达到80.0,比去年___月份提高___个百分点,减少影响时间___小时,相对提高产量___万吨;轧机作业率达到58.3,比去年___月份提高___个百分点,减少影响时间___小时,相对提高产量___万吨。炼钢连铸系统共创出日产纪录___次,最高日产铸坯___吨;轧钢系统创出日产纪录___次,最高日产___吨。钢坯和钢材产量大幅攀升,___月份铸坯产量达到___吨,炼钢连铸系统率先实现了达产;___月份铸坯产量达到了1______吨,钢材产量达到了___吨,当月总销售毛利润达到了___多万元,全线快速实现了达产创效。截至___月份,___吨转炉—炉卷轧机生产线累计产钢___万吨、材___万吨。目前,炉卷产品吨材利润在___元以上,累计实现正边际贡献超过___亿元。 三、加强技术质量控制,产品质量稳步提高。 为加强技术质量控制,积极开展技术创新和质量攻关,每周进行汇总,每月进行攻关总结,并对比目标、查找原因,制定了一系列管理制度和质量考核管理办法,不断优化和完善质量管理体系,通过对各工序进行过程控制,保证了产品质量的稳定。车间通过强力推动标准化作业,把岗薪与质量指标挂钩,形成了有效的质量管理体系。针对钢板表面的龟裂、铸坯表面横裂纹和内部质量缺陷,积极实行措施,铸坯质量大幅度提高。目前,铸坯合格率达到了99.68,钢材合格率达到了99.8,钢板性能合格率在96以上,___mm以下板材探伤合格率达到了100,铸坯退废率不到1。炼钢命中率保持到了100,内控成分合格率达到92,中间包温度合格率达到了93。 四、细化完善管理制度,不断加强成本控制,各项成本指标大幅降低。 在不断发挥产能的同时,通过加大成本管理和控制力度,把成本控制责任细化分解到了车间、工段和个人。元月份实现厂级成本月核算,___月份实现厂级成本日核算,___月份实现车间级成本日核算,把炼钢系统细化核算到每炉钢,把轧钢系统细化核算到每块料,各项成本、支出均处于受控状态,成本呈现逐月降低的良好势头。 ___月份以来,钢铁料消耗与兄弟单位基本持平。 下载后可任意编辑 2024年钢铁企业上半年工作总结报告 半年来,第二炼轧厂充分发挥各方优势,全面提升管理水平,统筹安排生产和工程建设,在各相关部室的通力合作下,生产___水平不断提高,___月份,快速实现了___吨转炉—炉卷轧机生产线的全线达产创效。___吨转炉—___mm热连轧工程建设也正在 稳步推动。概括起来,主要包括以下几方面工作。 一、加强管理,严格考核,促进了产能快速发挥。 ___年以来,通过完善三级点检制度,实行“周二定修制”,极大减少了设备维修时间,逐步扭转了投产初期事故影响时间长、生产损失大、设备维护靠“抢修”的被动局面。为加强考核力度,先后修订、完善、细化各项生产管理制度,推行了精细生产管理,树立“时间就是效益”的理念,对影响生产的单位进行严格考核,逐步理顺了各生产环节之间的关系。 半年来,事故影响时间大幅降低,设备作业率不断提高,促进了产能快速发挥。1-___月份连铸机作业率达到80.0,比去年___月份提高___个百分点,减少影响时间___小时,相对提高产量___万吨;轧机作业率达到58.3,比去年___月份提高___个百分点,减少影响时间___小时,相对提高产量___万吨。炼钢连铸系统共创出日产纪录___次,最高日产铸坯___吨;轧钢系统创出日产纪录___次,最高日产___吨。钢坯和钢材产量大幅攀升,___月份铸坯产量达到___吨,炼钢连铸系统率先实现了达产;___月份铸坯产量达到了1______吨,钢材产量达到了___吨,原创:当月总销售毛利润达到了___多万元,全线快速实现了达产创效。截至___月份,___吨转炉—炉卷轧机生产线累计产钢___万吨、材___万吨。目前,炉卷产品吨材利润在___元以上,累计实现正边际贡献超过___亿元。 二、加强技术质量控制,产品质量稳步提高。 为加强技术质量控制,积极开展技术创新和质量攻关,每周进行汇总,每月进行攻关总结,并对比目标、查找原因,制定了一系列管理制度和质量考核管理办法,不断优化和完善质量管理体系,通过对各工序进行过程控制,保证了产品质量的稳定。车间通过强力推动标准化作业,把岗薪与质量指标挂钩,形成了有效的质量管理体系。针对钢板表面的龟裂、铸坯表面横裂纹和内部质量缺陷,积极实行措施,铸坯质量大幅度提高。目前,铸坯合格率达到了99.68,钢材合格率达到了99.8,钢板性能合格率在96以上,___mm以下板材探伤合格率达到了100,铸坯退废率不到1。炼钢命中率保持到了100,内控成分合格率达到92,中间包温度合格率达到了93。 三、细化完善管理制度,不断加强成本控制,各项成本指标大幅降低。 在不断发挥产能的同时,通过加大成本管理和控制力度,把成本控制责任细化分解到了车间、工段和个人。元月份实现厂级成本月核算,___月份实现厂级成本日核算,___月份实现车间级成本日核算,把炼钢系统细化核算到每炉钢,把轧钢系统细化核算到每块料,各项成本、支出均处于受控状态,成本呈现逐月降低的良好势头。 ___月份以来,钢铁料消耗与兄弟单位基本持平。炼钢精炼渣成本通过回收利用,消耗指标降低了2/3;石灰、钢包耐火材料等消耗指标通过优化渣料结构和竞价招标采购,成本逐月降低,石灰消耗由元月份的84kg/t钢降低到了53kg/t钢。目前,钢铁料消耗已达到1094kg/t钢,合金料消耗16.5kg/t坯;钢水收得率也达到了97.64,轧钢综合成材率达到了93.68。___月份,全厂实际总成本比预算成本降低了___万元,降低率达为4.38。 另外,还完善了备件动态(范本)管理和逐级___制度,制定了设备启停、照明等管理规定,通过跟踪各工序的能源介质消耗情况,做到了“不开一盏不该开的灯,不流一滴不该流的水 四、统筹安排,合理分工,“二期”工程建设稳步推动。 自___吨转炉—___mm热连轧工程建设序幕拉开以来,围绕“___吨转炉连铸___年___月份投产,___mm热连轧部分___年___月份投产”这一目标,各专业通过借鉴“一期”工程建设中的好经验、好方法,统筹安排,合理分工,在保证生产要求的同时,积极参加到了二期工程工