液压道岔文稿
液压道岔液压道岔 一、一、典型曲线典型曲线 如下图所示,该图即为液压道岔的典型曲线。 1、当定位到反位转动结束时 B 相曲线先归零,A 相和 C 相呈阶梯状 下降,当反位到定位时,C 相曲线先归零,A 相和 B 相曲线呈阶梯状 下降。 2、呈阶梯状下降的 A 相、B 相或 C 相,实际电流相差并不大,而我 们采集的是功率曲线,乘上电压和相位角之后使两者曲线有了一定 的差距。PU*I*COSФ 因此我们之前看到的三相液压曲线结束时的阶梯状,实际是室外道 岔转动到位后,电流流过道岔表示二极管和电阻造成的。 3、道岔正常转动时每相曲线的功率平均值约 180220 瓦,总功率 P3*(180220)≈600 瓦,我们所使用的交流电动机 Y90S-6 的额定 功率为 750W。 二、常见故障曲线分析 1 道岔转换受阻的典型曲线(包括试验溢流压力超过30S) 分析由于液压道岔断相保护器(DBQ)内部设置了电子开关,道岔 转动时,该开关的导通时间设定为30 秒(也可设定为13 秒) ,因此 当液压道岔转换受阻超过 30 秒时, 断相保护器内部的延时电子开关 自动关闭, 断相保护器无输出 (直流 22~24V) , 断相保护继电器 (BHJ) 掉下,切断一启动的供电电路,造成道岔停转,上图显示的曲线正 是道岔在转换受阻时大约经过 30 秒曲线电流为零,道岔停转。液压 道岔断相保护器内电子开关设置30秒延时关断主要是为了道岔在转 换受阻时(或者人工试验溢流压力超过 30 秒时)用于保护交流电动 机不致因长时间工作在超负荷情况下, 造成电机过热甚至烧毁电机。 上图显示电机短时输出功率约 P3*300900W 结论结论道岔在转动中受机械阻力无法继续转到位。 2 2、断相保护器(、断相保护器(DBQDBQ)故障曲线(内部电子开关瞬间导通后关断)故障曲线(内部电子开关瞬间导通后关断) ) 分析分析上图曲线反映的是由于断相保护器(DBQ)本身故障造成内部 电子开关在瞬间工作大约 0.5 秒之后关断造成道岔不能动作, 究其原 因是早期的断相保护器(DBQ)内部的元件功率设计余量小(电阻) , 设计参数不合理造成, 因此遇到道岔显示上述曲线且道岔未动作时必 须要重点检查断相保护器,果断进行更换试验,可以收到事半功倍的 效果,另外还可以通过观察法发现该断相保护器(DBQ)在操动道岔 过程中输出电源指示灯亮一下既熄灭(发光二极管) ,这足以证明断 相保护器自身故障。必须用一台好的断相保护器更换使用试验, 即能 排除故障。 另外,若道岔启动后,由于启动电流过大或电动机线混线,造成三联 5A 断路器脱扣,切断380V 供电,道岔电流曲线形状同上,但启动电 流峰值要大。 结论结论断相保护器(DBQ)自身故障,或液压断路器 5A 脱扣造成。 3 3、遮断器未闭合操纵道岔的曲线、遮断器未闭合操纵道岔的曲线 原因原因 1、为了在检修、维护电液转辙机以及故障时禁止操动道岔,最 大限度的保护维修人员及行车安全, 在主机 B 相电机回路中串接有安 全保护接点(遮断器) ,在未合遮断器的情况下,操动道岔,由于 B 相断开,A 相、C 相送出 380V 启动电压,造成电机瞬时缺相,因此, A 相、C 相瞬时电流超高,B 相电流则为零,待1DQJ 缓放落下后,停 止向外送电。 接通公式如下 操纵道岔→DCJFCJ↑∥YCJSFJ↑ →1DQJ↑→1DQJF↑→2DQJ↑ ↓转极→DBQ 缺一相电∥BHJ↓不吸 ∥1DQJ↘(缓放)→1DQJ↓ →停止送电。。 从 1DQJ 吸起至落下历时约 0.50.6S,上图曲线 A、C 相电流超高,而 B 相电流为零,证明了这一点,该曲线在液压道岔开通前经常可以看 到。 2、、在未合遮断器的情况下,室内操动道岔,室外人员仔细听交流电 机会发出“嗞”的一声,亦即电机因缺相发出的声音,而电机由于缺 相,形不成旋转磁场,电机不会转动。 三、 常见设备不良曲线 1 1、、锯齿形曲线锯齿形曲线 1、解锁阻力太大,密贴过紧。 2、尖轨解锁使阻力增加,发生抖动。 3、尖轨在滑床板上动作不平衡, 阻力较大, 一般正常为 150W 左右。 2 2、道岔解锁困难曲线、道岔解锁困难曲线 1、道岔不能解锁 2、解锁过程中尖轨抖动,阻力瞬间下降,又遇卡阻,功率增大, 曲线上升。 3、尖轨解锁,阻力突然下降,曲线迅速走低。 4、动作过程。 3 3、解锁阻力大曲线、解锁阻力大曲线 1、解锁阻力大,形成峰值。 2、解锁时遇有阻力,可能尖轨有弓腰卡组现象。 4 4、动作阻力大曲线、动作阻力大曲线 1、解锁阻力较大,尖轨阻力突然下降形成的曲线 2、道岔排动过程中阻力太大, 一般为 150W 左右, 滑床板和尖轨的 磨卡存在严重问题。 3、反位锁闭困难,尖轨反弹不入槽,造成尖峰。 5 5、液压道岔自动开闭器接触深度未调整好造成的曲线异常、液压道岔自动开闭器接触深度未调整好造成的曲线异常 分析分析 维规规定液压道岔转换终了,启动片落下前,动接点在 静接点内串动时应保持接点接触深度不小于2 毫米, 上图正是反映了 转辙机在转换即将结束时, 由于静接点座调整不合适使得动接点在静 接点内串动时接点接触深度不符合 维规要求造成 2 组接点瞬间接 触不良,电动机两相断电(A 相、B 相,该两相要经过转辙机接点) 而另一相(C 相)不经过转辙机接点直接接通电动机线圈,造成电动 机瞬间缺 2 相运行,因此产生两个相反的尖峰脉冲。通过调整静接点 座相对位置即可消除故障。 结论结论自动开闭器接点调整不良。 6 6、一个位置电流不平衡曲线、一个位置电流不平衡曲线 分析分析上图反映了液压道岔定位到反位三相曲线不平衡 (其中两项平 衡) ,而反位到定位三相曲线平衡,因此该故障不是微机监测采集的 问题,因为定位到反位和反位到定位均采用同一个线圈。处理方法 在由定位到反位操纵道岔时在分线盘 X1、X3、X4 线串入 3 块钳形电 流表对电机线圈 A、B、C 相上的电机电流进行监控,如发现电流不平 衡应重点检查转辙机 11-12、 13-14 (道岔定位到反位) 、 41-42、 43-44 (道岔反位到定位) ,接点接触是否良好;也可以在道岔转换过程中 用 MF14 万用表交流电压档测量上述接点两端电压,正常时接点上电 压很小,表针不动。若万用表显示有电压证明转辙机接点存在接触电 阻。原因分析液压道岔 X1 不经任何接点条件直接接到电动机线圈, 而 X3 经过 13-14 接点、X4 经过 11-12 接点再接到电动机线圈上,对 于道岔从反位到定位而言 X1 不经任何接点条件直接接到电动机线 圈,而 X2 经过 43-44、X5 经过 41-42 转辙机接点再接到电动机线圈 上。 注1、在测转辙机接点电压时应注意做好人身安全防护。 2、电动机机头任意两相的直流电阻为 17~18Ω。 (甩开外线测) 3、电动机回路阻抗的测试方法(仅用于故障处理) 以道岔定位位置为 1-3 排接点闭合为例,测试交流电机环阻时, 需要断开道岔表示,控制台单锁道岔,因此必须在垂直天窗或封锁时 间内完成。应将室内 1D