QC降低尾矿加压输送清水消耗1
小组概况 QC 小组名称 活动课题名称 小组成立日期 小组所在单位 姓名 小 组 成 员 **车间加压输送站 QC 小组 降低尾矿加压输送清水消耗 2010 年 1 月 *********车间 组内职务 小组登记日期2010 年 5 月 年龄性别 男 男 男 男 男 男 男 男 文化程度 大学 大专 大专 中技 大专 初中 中专 中技 职务职称 **公司副经理兼高级工程师 电气工程师兼值班长 主任兼书记(车间)工程师 车间副主任 设备办副主任、工程师 维修班班长 尾矿生产班值班长 生产班班长 一、工序简介: **车间加压输送站是****公司重要的生产岗位之一,主要任务 是将*****生产中产生的尾砂通过球隔离泵加压输送到十公里外的尾 矿坝。生产设备球隔泵是一种既能把清水与尾砂浆体隔开, 又使二者 能量转换,把高圧水能量传递给浆体, 高压水使浆体在管道中运动的 同时,自身也有部分混入浆体排出尾矿坝, 这就是尾矿加压输送中的 清水消耗。 二、选题理由: 市场需求*****公司**矿生产量不断提高 生产线要求 **矿生产产生的全部尾砂输送到尾矿坝 工序问题点 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 60046 50000 耗水量 2009年月平均水耗生产要求 选定课题降低尾矿加压输送清水消耗量 三、调查与分析: 1. 设备简介,见下图 1。 2. 加压输送站生产现状: 2009 年 10 月正式投入运行 月份 2009 年 10 月 2009 年 11 月 2009 年 12 月 2010 年 1 月 平均值 尾矿量(吨) 77180 64534 79363 87861 77234.5 清水消耗量(立方米) 66641 67225 35931 70387 60046 四、活动目标: 1 确定目标 单位:m 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 生产现状预计目标 60046 50000 月平均耗水量 2 目标可行性分析 历史最好成绩 2009 年 12 月尾矿量约 8 万 吨,清水消耗量月平均水耗 约为 35931 (吨) 的最好成绩 设 备 能 力 以 2009 年 12 月最大尾矿量 约 8 万吨,输送浓度35%,设 备理论耗水量 10-15%计算, 月平均水耗约为: 80000÷ 30% ×15% =40000(吨) 目 标 可 行 人 员 素 质 大部分小组 成员 有丰富的 QC 活动经验, 有较高的技术 及管理水平,有较强的团队 精神。 五、原因分析 小组针对尾矿加压输送耗水进行了分析,见下图 人 工作责任心不强 操作水平低 工艺纪律贯彻率低 工人技能培训不够 与上游生产不能同步调度信息反应慢 尾 矿 加 压 输 送 耗 水 高 工 艺 事故池设计不合理冲池效率不高 加压站与尾矿 坝海拔差距大 尾砂有自流现象, 矿浆不易进罐 机器排浆率低 球隔离泵逆止阀磨损关不严设备工作效率降低 管道 “防堵” 高压水阀质 量差,关不严 高压水渗漏入尾矿 浆中 设 备 尾砂对加 压站各机 组闸阀侵蚀严重 全线停产 才能维修 设备长期 带病运行 球隔离泵球 体腰带磨损 球体与罐壁 间隙加大 球罐中缝 隙流增大 清 水 跑 尾严重 喂料桶管道 为 U 形构造 矿砂在 U 形 管底易沉淀 为防堵要增 大底流速度 低浓度运 行, 效率低 六、要因确认 确认一:工艺纪律贯彻率低 尾矿加压输送是我**公司新增的生产岗位, 操作工大部分是由 ****公司各车间的富余人员组成, 很多操作工原工种是维修工, 对流 水线生产工艺纪律不是十分了解,确实存在工艺纪律贯彻率低的情 况。 所以工艺纪律贯彻率低是主要原因。 确认二:工人技能培训不够 操作工按照培训计划只是进行了一天的理论上课, 以及两天的 现场实习就上岗操作了,操作工普遍是半路出家,从其他工种转业过 来的,操作技能明显不足。 因此工人技能培训不够是主要原因。 确认三:调度信息反应慢 生产中通过测量尾砂浓度也可感知上游生产情况, 上游生产车 间距离较近,人员交流较易,生产情况容易掌握。 所以调度信息反应慢不是主要原因。 确认四:事故池设计不合理 每天测量尾砂浓度产生的尾砂流入事故池, 是事故池冲池的主 要原因,由于产生的量不大,所耗清水不馗。 因此事故池设计不合理不是主要原因 确认五:尾砂有自流现象 尾砂有自流现象,矿浆不易入球隔离罐,通过升高喂料桶液位 高度可以比较容易解决此问题。 因此尾砂有自流现象不是主要原因 确认六:球隔离泵逆止阀磨损关不严 球隔离泵逆止阀磨损关不严, 矿浆与喂料桶来浆发生串动, 设 备排尾矿效率降低,易造成浓密池浓度升高,影响流水线生产的连续 性。 因此球隔离泵逆止阀磨损关不严不是主要原因。 确认七:管道“防堵”高压水阀质量差,关不严 由于尾矿输送管道容易堵塞, 因此在管道中安装了大量与高压 清水连接的阀门,经检查这些阀门安装于不同年代,质量各异,有不 少阀门存在关不严情况, 高压清水的内部压力大, 关不严泄漏量也大。 因此管道“防堵”高压水阀质量差,关不严是主要原因 确认八:尾砂对加压站各机组闸阀侵蚀严重 各机组闸阀机组侵蚀严重,需全线停厂产才能维修,影响到设 备的完好率,造成生产能力下降. 因此尾砂对加压站各机组闸阀侵蚀严重不是主要原因。 确认九:球隔离泵球体腰带磨损 球隔离泵球体腰带磨损,球体与罐壁间隙加大,球罐中缝隙流 增大,因为球隔离泵清水消耗主要来自缝隙流。 所以球隔离泵球体腰带磨损是主要原因。 确认十:喂料桶管道为 U 形构造 喂料桶管道为 U 形构造,矿砂在 U 形管底易沉淀,为防堵要 放大底流量增加流动速度,由于现阶段生产产量越来越大, 底流流量 一直很大。 因此喂料桶管道为 U 形构造不是主要原因。 经过对所有末端因素的逐条确认, 确定造成尾矿加压输送清水消耗量 增大的主要原因是: 1. 工艺纪律贯彻率低。 2. 工人技能培训不够。 3. 管道“防堵”高压水阀质量差,关不严。 4. 球隔离泵球体腰带磨损。 七、制定对策 见表 对策表 主要原因对策 工艺纪律贯 彻率低 加强班组生 产运行监控 目标 严格按工艺 流程操作 措施 每班记录每 小时清水消 耗量, 奖励台 班耗水量低 班组 每人印发设 备操作规程 和使用说明 书, 全员参与 岗位技术练 兵活动 更换有泄漏 关不严的阀 门 及时修复腰 带和技改腰 带固定方法 负责人完成日期 2010 年 2 月 工人技能培 训不够 加强工人技 能培训 操作工熟练 操作设备 2010 年第二 季度 管道“防堵” 全面和定期 高压水阀质检查全部高 量差, 关不严压水阀门 球隔离泵球 体腰带磨损 定期检查腰 带磨损情况 全部的高压 水阀门都不 泄漏 保持设备良 好状态 2010 年 2 月 2010 年第二 季度 八、对策实施 实施一:为解决工艺纪律贯彻率低问题,加强班组生产运行监控,小 组成员跟班作业,要求每班生产过程中,每小时记录水耗情况,分析 微机控制参数与水耗间的关系, 大胆试验各种参数设置, 调整后的效 果要及时记录。车间奖励台班耗水量低班组, 班组生产形成了良性的 竞争氛围,班