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2024年汽轮机运行所遇事故总结

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2024年汽轮机运行所遇事故总结

下载后可任意编辑 2024年汽轮机运行所遇事故总结 事故分析 全厂停电 事故经过 外网“盘铝线”故障,由于在外网故障的时候不允许自动跳“105开关”,导致1汽轮发电机组不能孤网运行,而被电网拖垮,全厂停电。事故处理 立即检查事故直流油泵是否联锁启动,当时直流油泵联锁启动,但是润滑油母管没有压力(___mpa),通知人员到现场确认回油视镜是否有润滑油(回复无),汇报技术员,并要求班长联系、安排人员准备手动盘车;安排人员检查自动主汽门是否关闭(已关闭),并将凝汽器就地水位利用事故放水放到可见水位;隔绝1汽轮机所有进汽进水;手动关闭循环水进水和回水(当时排汽缸温度高于80℃);关闭除氧器进汽总门和进水总门;dcs上复位所有设备跳闸信号,将所有阀门(开、关)和设备(启、停)打到需要的指令,防止误(开、关)和(启、停);就地汽轮机转速到零立即手动盘车。事故后果 1汽轮机由于断油导致烧瓦外。事故原因 可能原因1由于蓄电池蓄能(充压)不够而有可能导致直流油泵达不到额定出力(因为趋势显示直流出口有压力但是较低); 可能原因2由于润滑油管道的___有问题,油箱底部出口水平___一段后再垂直___后才进入油泵,管道在弯头处可能存在空气而打不起压;事故总结 1、 2、 3、蓄电池根据规定做定期检查; 改装润滑油管道,由油箱接近底部(非底部)引出水平进入油泵;___事故高位油箱,正常运行时向高位油箱补油,事故时若油泵打不起压的时候由事故油箱临时供油; 汽轮机孤网运行 事故经过 系统和外网“105开关”断开,而“106开关”临时不能合上;由1汽轮发电机组带厂用电负荷。事故处理 由于当时1汽轮发电机组负荷为___mw,厂用电为___mw,孤网瞬间汽轮机转速上升至最高3045r/min。立即将1汽轮机调节方式由“功率控制”方式切换为“阀位控制”方式,减小进汽量,调整汽轮机负荷和厂用电基本持平(略低),并告知电气人员若有设备启停必须让汽轮机运行人员知道,提前略作调整;电气 总结才能提升 事故分析 运行人员调整电压。在做汽轮机负荷调整的同时对轴封压力和凝汽器热井的水位进行调整,并___其他系统的参数。事故后果 由于当时厂用电与汽轮发电机组的负荷相差不是很大,并调整及时,未造成任何影响。事故原因 外网故障断“105开关”,而“106开关”由于逻辑原因拒合。事故总结 1、发电机孤网运行时,在任何情况下都应保住厂用电。调节时候,注意两个参数电压和频率。调整励磁电流的大小就调整了电压;调整汽轮机的进气量就调整了频率。 2、对于汽轮机运行人员,孤网运行时,要控制的就是汽轮机转速在3000r/min附近(波动不大),当转速小于额定转速时意味着厂用电负荷增加,而汽轮机组发出的功率不够,此时就应该开大汽轮机进汽调节阀,增加进汽量; 3、 4、 发电机孤网运行时,汽轮机运行人员和电气运行人员必须密切联系;孤网运行时,汽轮机运行人员头脑必须保持清醒,切勿出现该减小进汽调门时而变成增大进汽调门,导致汽轮机超速。 一台给水泵运行,入口滤网堵塞导致给水压力低 事故经过 当时一台锅炉运行,汽轮机未投运,2给水泵给锅炉供水,突然给水压力降低,经过调整无效,待启动备用泵时锅炉低水位“mft”灭火。事故处理 当发现给水压力降低,监盘人员立即提升2给水泵的勺管开度,开度由___开至___时,给水压力仍在下降,监盘人员继续提升2给水泵勺管开度,当提升至___时给水压力还在下降,启动备用泵,但此时锅炉低水位保护动作而灭火。事故后果 由于启动备用泵较晚,导致锅炉低水位保护动作灭火,影响了生产的正常运行。事故原因 经检查,发现给水泵入口滤网被除氧器破裂的填料网丝堵塞,造成给水泵进水量减少导致出口压力降低;启动备用泵不够及时。事故总结 1、给水泵入口滤网压差大应投入(之前均未投入); 总结才能提升 事故分析 2、检修的时候应检查除氧器的填料网的情况,若有损坏应立即更换; 3、当给水泵入口压力降低,而增加勺管开度时无明显效果,应该果断启动备用泵,在保证锅炉上水的情况下再去查原因。 给水泵因耦合器出油温度测点松动导致跳闸 事故经过 当时正要交接班,一班(自己班组)正准备接三班,由于下夜班,监盘人员注意力不集中,2给水泵跳闸,备用泵(1给水泵)启动,汽机运行人员没有发现,而电气出现报警“开关变位,由合到分”、“开关变位,由分到合”,电气运行人员听到并发现是给水泵的动作引起,立即询问“你们在倒换给水泵吗。”事故处理 汽机运行人员听到电气运行人员的询问后,立即将dcs画面调到给水系统,迅速增大1给水泵勺管开度,提升给水母管压力,保证了锅炉的上水。事故后果 由于汽机运行人员监盘不集中,给水泵跳闸而未发现,导致给水母管压力下降(低至___mpa),锅炉水位已经显示黄线,但幸亏电气人员的及时提醒,抢救及时,未导致锅炉低水位保护动作。事故原因 1、主要原因2给水泵耦合器出油温度测点松动,保护动作导致2给水泵跳闸; 2、由于是夜班,即将交班,运行人员监盘不够仔细,汽机运行人员未发现给水泵跳闸、备用泵启动; 3、锅炉运行人员监盘也不仔细,锅炉水位在降低,却未发现是给水母管压力低造成的; 4、逻辑不够完善,备用给水泵启动后勺管开度为备用时开度(<___),而不是跟踪跳闸泵的开度,导致备用泵启动后需人为去立即增加开度,失去备用的根本意义。 事故总结 1、 2、 3、 4、 总结才能提升由于测点原因导致保护动作,这不是人为能够控制的,所以必需保交接班的时候,更应该稳重,因为大多时候的事故是发生在交接班各设备的逻辑应该保证能正常且完善,否则失去做该逻辑的意义;运行中各岗位的人员应密切联系,发现问题时相互告知、提醒。证监盘的质量; 的过程中,切勿因为即将交班而掉以轻心; 事故分析 运行凝聚水泵由于水位测点的原因跳闸,备用泵无法联启 事故经过 由于2凝汽器远传水位计和就地水位计相差过大,热工人员在校核水位计的过程中导致dcs水位低于凝聚水泵跳闸值(___mm),运行凝聚水泵(2)跳闸,而因为凝聚水泵启动条件中热井水位必须高于___mm,备用泵无法联锁启动。事故处理 降低2汽轮机负荷,派人到现场去监视就地水位,保证就地水位计在可见范围,立即联系热工人员上来解除凝聚水泵启动条件中的水位条件,强制凝聚水泵跳闸保护;复位保护动作信号,启动一台凝聚水泵运行,将负荷恢复到未降低时,并密切同监视就地水位的人员联系,调整热井水位在就地可见。热工人员处理好水位误差后,将凝聚水泵跳闸保护投入,投入凝聚水泵启动条件中的水位条件;并对负荷略作调整,观察远传水位和就地水位的变化情况是否一致,检查缺陷是否处理好。事故原因 虽然运行人员已经安排一个到就地监视就地水位并同监盘人员密切联系,但是热工人员未解除凝聚水泵水位低跳闸保护,导致低水位保护动作。事故后果 由于处理得当,并未造成停机事故,但由于对发电机负荷有相当的调整,造成厂用电量的波动,造成运行成本有一定的增加。事故总结 1、凝汽器水位出现误差处理时,必须安排人员到就地监视水位,同监盘人员多联系,控制水位

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