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电动机的定子引出线烧断原因及预防措施

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电动机的定子引出线烧断原因及预防措施

电动机的定子引出线烧断原因及预防措施 刘晓峰 中国石油哈尔滨石化公司 仪电车间 150056 摘要本文分析了一起低压大容量电动机定子引出线烧断的原因,分析了引发 故障的多方面原因,提出了针对此类问题的预防措施,可以有效降低此类故障。 关键字电缆载流量 修正系数 引言 电动机作为传动和控制系统中的重要组成部分,在石油化工行业得到广泛应 用。随着装置规模的增大,电动机的容量也随之增大,电流的增大带来了新的问 题,如不重视,会引发严重后果。 1 存在的问题 我公司某装置压缩机驱动电机采用低压电动机,电动机参数如下,型号 YB2-450L-14,额定功率280KW,额定电流580.2A,额定转速425rpm,定子引出线 为硅橡胶 3*2*95 平方毫米,效率 94,2013 年 7 月出厂。2015 年 12 月出现电机 接线盒内接线柱处过热故障,2017 年 2 月发生定子引出线烧断故障,停机处理对 生产影响较大。 2015 年 12 月发生过热故障的图片 2017 年 2 月发生定子引出线烧断故障的图片 由图片可知,故障点并不在接线柱处,而在引出线中部电缆处。 2 故障原因分析 2.1 定子引出线载流量 电动机定子引出线采用橡胶电缆,高温环境采用硅橡胶电缆,硅 橡胶电缆长期工作温度不超过 180 度即可。 查阅标准和电缆制造厂给出的数据,95 平方的硅橡胶电缆载流量 345A350A,电机制造厂使用的定子引出线厂家给出的数据是环境温度 30 度时 310A。 2.2 定子引出线载流量温度修正系数 在环境温度高的情况下,导体的载流量需进行修正。按照不同 环境温度下载流量修正系数(空气),导体工作温度90 度,环境温 度 50 度时,修正系数为 0.89。而故障电机,在采用大风量风机强制冷 却时,定子线圈温度仍高达84 度,未采用强制冷却时,定子线圈温度 更是高达 110 度,严重降低了引出线的安全性,加快其老化速度。 2.3 定子引出线载流量敷设方式修正系数 由图可知,故障点在接线柱下方,6 根引出线引出处,近似于 6 根电缆穿铁管敷设于空气中,按照多根电线穿管敷设于空气中载流 量修正系数 ,穿管根数在 58 根,修正系数为 0.6。 2.4 接线方式 电源电缆线鼻子压接接触好于压盖压接。定子引出线烧断前,电 源电缆与电动机接线柱连接方式采用的是压盖压接,已经出现过一次 过热故障,对定子引出线产生过不良影响。 2.5 故障原因结论 综上所诉,引出线烧断的根本原因是载流量不足(修正后) ,同时 受上一次接线柱处过热故障影响,加快了故障进程。 3 解决方法 3.1 增大风机,降低电机定子温度。 在使用电动机自带风扇,未加强制冷却风机时,定子温度 为 110 度。 右图为 2014 年大修后,改成强制冷却的温度曲线。 外加风机风量为 3000 立方米/时,电流为 577A 时,定子 温度为 102 度。 2016 年大修后,强制冷却风机流量增加至 12000 立/时的 温度曲线,电流达到 580A 时定子最高温度达到 84 度。 2016 年改造前后电动机外表面红外成像,下降 1015 度。 改造前 2016.62016.7 改造后 2016.112016.12 3.2 增大定子引出线线径 在修复故障电动机定子引出线时,与电机修理厂沟通,考 虑到定子引出线出焊接效果,最终将引出线线径增大到120 平方毫米,载流量提高了 12.9。 3.3 改为高压电机,降低电动机电流 最有效的效果是在供电条件允许时,如此大容量的电机, 使用高压电机(6KV 或 10KV) ,如此,电动机额定电流只有 低压时的 6.66或 4,定子引出线的发热可忽略。 结论 在供电条件允许时,慎用低压大容量电机,尤其是低转速 电机。如供电条件不允许,应考虑增大定子引出线线径,使用 强制风机冷却,以确保电动机安全运行。

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