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论企业成本管理方向及策略

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论企业成本管理方向及策略

论企业成本管理方向及策略 摘要成本是企业在进行生产经营活动中所发生的费用。 企业要使自己的产品占领市场,就必须对其成本进行控制, 否则就会失去市场竞争力,从而影响到企业的生存和发展。 关键词生产管理;控制;策略 一、加大大宗原材料采购力度,降低采购成本 原材料的付出成本是企业成本费用主要支出项目,所以 说降低原材料的采购成本是降低成本的关键。及时与同企业 的采购部门沟通,了解市场行情,使各物资的采购公开、公 平、透明化操作。大大地减少了企业的损失。这几年,我们 在个别环节上逐步进行完善 (一)减少备品备件采购的中间环节。对于备品备件的 采购能够直接与生产厂家联系的,直接联系,尽量避免从中 间环节或中间供应商处进行采购,以降低采购价格。 (二)进行招标,以降低采购费用。在对备品备件的使 用数量进行统计的基础上,对数量较大的,通过采用招标的 形式确定供货厂家,统一供货。降低采购费用。另外,对同 等价格和质量的物资,优先考虑从本地的生产厂家采购,以 降低运输费用。 (三)定期进行客户回访,及时了解市场行情及相关信 息。对合格供方名录中的客户定期进行回访,以便于及时了 解产品的工艺技术更新情况以及生产和市场信息,及时调整 采购价格,降低采购费用。 二、加强生产管理,确保生产、设备长周期稳定运行, 严抓节能降耗,提高经济效益 (一)设备运行过程中贯彻“以预防为主,维护保养与 计划检修并重”的原则,合理配备生产设备,使其成龙配套; 合理安排生产任务,充分发挥设备效能;为设备提供良好的 工作环境,配备必要的防护、除尘、防潮、防腐、防震、保 温和降温设施,确保设备有效运行。 (二)强化操作技能培训。提高操作水平,严格执行各 项工艺指标,加强工艺指标运行情况的检查,避免因操作失 误造成事故,加大生产装置的安全投入及装置检查,及时消 除隐患,提高生产装置的利用率,达到生产安全稳定长周期 运行,杜绝工艺事故的发生。 (三)实行目标控制。对每年的维修费用进行分类,按 电器、仪表、设备等费用由职能科室分别进行分管,然后细 化分解指标到车间,并按维修费奖惩办法严格进行考核。 (四)强化过程控制。改变过去单纯地进行目标控制、 结果控制的方法,增加过程控制。按照设备运行周期管理 办法,从备品备件计划的申报、出库领用、使用情况和物 品质量都一一进行控制。对不符合规定的严格进行考核。杜 绝采购的随意性,减少物资库存,有效地控制维修费用。 三、充分发挥现有设备能力,挖潜节能,不断进行技术 革新,降低企业生产成本 进行技术改造是在原生产装置的基础上提高产量、降低 消耗的有效途径。 (一)进行氢钾吸收系统改造。①增加文式管吸收装置。 可减少HCL气体中的杂质,避免石墨冷却器各管的堵塞,提 高冷却效果,风机进口气体温度比改造前可降低20C,延长 风机使用寿命。每年可减少风机更换及维修费近20万元; ②减少对后工序影响。每年因风机更换影响尿素单套生产多 达40小时,影响产量800吨。改造后,提高产品产量按800 吨计算,每年可增加效益16万元。③更换大面积板换后, 硫酸温度可加热到100-11CTC,有利于提高反应温度和KCL 的转化率,降低产品CL-含量。同时提高吸收效率,副产盐 酸量达到270公斤/吨以上。 (二)新增球磨机一台,每年可减少因球磨机检修影响 尿素生产65小时左右,可增产尿素2600吨左右,而且矿石 在磨机内停留时间长,矿浆细度通过100目筛数比现在可提 高10左右,有利于提高利用率等技术改造。 四、努力提高产品产量 (一)提高硫酸产量、降低硫酸电耗,增加自发电量。 进入2007年以来,硫酸系统因转化次序偏低、吸收系统阻 力增大,产量一直偏低(不能满足尿素正常生产)。三月份, 对制酸系统进行了彻底清理并更换了触媒、增加了两台板式 换热器,有效地保障了产酸量,同时降低了硫酸耗电。检修 之后,因系统阻力减少,风机电流由157A降到143A,每小 时节约电能90度;另外,因转化吸收效果提高,硫酸产量 提高,吨硫酸耗电由原来的70度以上,下降到66度以下。 产量按30吨,电费按0.5元/度计算,仅此一项年节约60 万元。制酸系统检修后,提高了供汽量,使发电负荷由5300KW 提高到5600KWo (二)减少工艺、设备、电器影响,稳定尿素产量。一 方面加强职能管理。明确了各运行车间的控制点,对工艺、 设备、电器运行情况定期检查,对发现的不符合及时组织分 析,采取纠正预防措施;另一方面,制定了生产稳定运行 同期奖惩办法,根据生产稳定运行情况,对各车间及职能 科室进行正负激励,调动干部职工的工作积极性,努力稳定 尿素产量。 五、稳定产品质量 稳定产品质量是减少内部损失成本和外部损失的有效 途径。首先,严格控制产品内在质量,减少内部损失。2009 行4月份,因为氢钾物料计量误差,造成尿素一次交验合格 率低,使成本上升近16元/吨。5月份,增加了关键监视测 量装置备用装置,提高了校验频率,减小了测量误差。另外 制定了尿素产品质量管理办法,激励员工稳定操作,根 据物料品位及时有效地调配比,同时增加了中间过程分析的 频率,对产品实现过程进行严格控制,使产品内在质量得到 了稳定,降低了内部损失成本。其次,加强成品管理,减少 外部损失。根据集团有关要求,及时修订完善成品管理制度, 确保产品出厂合格率100,把外部损失减少到最低限度。 六、加强管理,降低物料消耗 针对石膏残磷不稳定的情况,加强对磷酸生产工艺的管 理,学习集团内兄弟企业的先进生产管理经验,控制过滤效 果,降低石膏带液,使石膏残磷控制到最低限。其次,加强 电气管理,降低电量消耗。对全厂的电气配置情况进行检查, 对配置不合理的进行改造。根据大功率电机出力情况,逐步 装置变频器,根据需要调节变频;对循环水配电室等进行电 容器改造,提高功率因数,降低无功;制定电量消耗指标和 管理考核制度。确定出各车间单位产品用电量,根据考核管 理制度进行考核落实。七、加强安全管理,杜绝重大 安全事故 安全是企业的生命,也是降低成本最首要的前提。在04 年工作基础上,营造浓厚的安全文化,树立全员安全意识。 通过开展具有宣教疏导、寓教于乐、潜移默化作用的活动, 固化全员的安全意识、安全心理和行为准则;确保安全投入, 尤其是在对危险源的治理和降低风险上,提供足够的资源; 加大安全培训力度,提高培训效果。强化安全生产责任制, 逐级签订了安全责任状,落实“一岗双责。突出重点,加 强重大危险源的控制和管理,认真做好应急准备。 八、加强销售各环节的管理,不断提升销售质量 (一)加强业务人员的技术培训,优化经销商群体。坚 持做好一个客户,巩固一个客户,充分发挥品牌战略,提高 销售价格,降低销售价格,降低销售成本,并进行严格控制, 对单项费用进行考核,充分发挥各项销售费用的作用,确保 各项费用支出合理化、科学化,促使产品达到产销平衡。 (二)发挥我们的优势,提高高浓酸销售量,提升价格, 为企业创造较好的经济效益。目前,在周边高浓酸生产我厂 具有一定的优势,所以大力开发高浓酸客户,建立高浓酸销 售网络,提

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